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这是板材炼铁总厂精益课题的一份答卷

2024-07-17 11:13:36

来源:本钢板材

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运用精益思维立项思路

2024年板材炼铁总厂坚持“高炉为中心,以自主管理为宗旨,长期艰苦奋斗“的管理理念,围绕高炉长期稳定顺行,稳产高产开展精益课题攻关工作,持续深化精益管理。上半年,在高炉作业区新一号高炉围绕以《提高新一号高炉产量》为主题的精益课题攻关活动,通过课题团队层层分解主要技经指标,运用精益管理、创新管理理念及方法,精准制定对策并有效施策,使高炉炉况不断得到优化,实现了高炉长期稳定顺行,稳产高产。

项目攻关的过程

在课题开展过程中,课题团队成员充分运用精益理念及方法,通过头脑风暴、现状调查迅速查找出“风量、富氧、原燃料质量、矿石批重”等因素是影响新一号高炉产量的主要症结,同时针对主要症结利用精益工具查找出“压差控制不合理、矿石批重小、风量少鼓风动能不足、富氧率低”四项根因并加以有效实施,取得效果明显。

针对压差控制不合理,操作上严格执行“操作规定”,控制上限压差;当减风量大且短时间无法恢复正常时,临时减轻焦炭负荷,保证炉况整体稳定顺行;频繁减风恢复困难时,临时减轻焦炭负荷,疏导煤气流,缓解风压,控制压差,保证炉况顺行。

针对矿石批重小的因素,对不同种类的原燃料实行分槽装入,定量入炉,把因炉料结构改变和原燃料质量变化对炉况造成的影响降到最低,额外补充的一烧和焦四焦碳采取分槽装和定量消耗,同时保证足够的风量与鼓风动能,以疏松料柱,提高透气性,随着批重的增加产量提高明显。

针对风量少、鼓风动能不足的因素,积极组织炉前渣铁排放,做好强度,炉温,碱度稳定工作,铁口使用Φ60钻头,两铁口重叠时间控制在10-20min,保证渣铁放净,同时控制班料批差0-1ch以内,避免热源与碱度大幅度波动;提高炉顶压力,降低煤气流速以提高风量;随时关注各种原料的理化性能分析,做好原燃料保供工作,如质量变差,可采取减轻焦炭负荷处理,减矿3-5t/批,改善料柱透气性,保证风量>6700m3/min,鼓风动能>1.2万kg·m/s。

针对富氧率低的因素,在保证炉况顺行的前提下,增加焦炭负荷,以降低燃料比;富氧量增加后理论燃烧温度升高,鼓风动能降低,通过提高煤比的方式平衡理论燃烧温度和鼓风动能;稳定富氧量在18000m3/h以上,在外围条件变差时用风量调剂,正常炉况富氧不做调剂手段。

项目攻关的成果

经过课题团队近半年的努力,该课题已完成设定目标,新一号高炉日平产量逐步提高至10000t/d以上,其中一季度创效322.9万元,预计年效益1291万元,为板材炼铁总厂实现提产增效、高质量发展注入了强劲动力。 

精益感悟

板材炼铁总厂以《提高新一号高炉产量》精益课题为主要抓手,通过建立结构化问题解决思维,统一思想,建立共通语言等方式提高高炉主要技经指标水平,并实现降本增效,充分展示了精益管理取得的卓越成效,为进一步提升企业市场竞争力奠定了良好基础。展望未来,板材炼铁总厂将继续秉承“创新、高效、环保”的发展思路,在精益理念的持续引领下,助力板材公司高质量发展。