韩 磊
(内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂)
摘 要 本文通过对包钢炼铁厂高炉原燃料中K、Na、Zn等有害元素含量分析,进行投入和支出平衡计算,确定了高炉渣是排碱的重要途径,除尘灰是排锌的主要途径。明确了通过进行严格的原燃料管理,控制合适的炉温,提高排炉渣碱率,优化高炉装料制度,保证中心气流,强化稳定操作是减少有害元素的循环富集的重要措施,有效的降低了有害元素对高炉的影响。
关键词 高炉 有害元素 控制
近些年来随着高炉炼铁所用的原燃料资源紧张,以及经济料冶炼下,高炉炉料带入的K、Na、Zn等有害元素含量逐步增加。同时部分炼铁工序产生的尘泥又回收到铁前烧结系统,再次进入高炉,导致有害元素反复循环。本文通过对包钢炼铁厂高炉原燃料中K、Na、Zn等有害元素含量分析,进行投入和支出平衡计算,确定了高炉渣是排碱的重要途径,除尘灰是排锌的主要途径。明确了通过进行严格的原燃料管理,控制合适的炉温,提高排炉渣碱率,优化高炉装料制度,保证中心气流,强化稳定操作减少有害元素的循环富集等措施,有效的降低了有害元素对高炉的影响,保证高炉的稳定顺行。包钢高炉长期使用一定比例白云鄂博自产矿,白云鄂博矿是世界上成分复杂的铁矿,该矿共有71种元素和170多种矿物,高出普通矿数倍甚至10倍以上,含有氟、磷、钾钠等大量有害元素[1],以2019年为例包钢炼铁厂高炉有害元素碱负荷、锌负荷含量偏高,碱负荷5.165kg/t,锌负荷0.891kg/t,相比同行业钢铁企业碱负荷不超过3.0kg/t,锌负荷不超过0.150kg/t,包钢高炉碱负荷、锌负荷已经严重超标。 (1)催化焦炭的熔损反应。碱金属提前并加剧CO2对焦炭的气化反应,主要表现是缩小间接还原区,扩大直接还原区,进而引起焦比升高,降低料柱透气性特别是高炉软熔带“焦窗”的透气性。(2)严重侵蚀炉衬。碱金属会引起耐火材料异常膨胀,热面剥落和严重侵蚀,从而大大缩短了高炉内衬的寿命,严重时还会胀裂炉缸、炉底钢壳。(3)破坏高炉顺行。钾、钠等碱金属在高温区汽化又在中低温区凝聚,引起煤气流阻塞,高炉料柱透气性恶化,压差梯度升高,如不适当控制冶炼强度,会频繁地引起高炉崩料、悬料甚至结瘤。(1)影响炉衬及风口大套。锌渗入高炉砖衬缝隙中,体积氧化膨胀,造成砖体疏松影响耐材寿命,严重时会破坏炉衬,甚至涨裂炉壳。此外,锌在高炉风口处沉积、渗入大套缝隙,引起大套上翘继而出现开裂,包钢高炉休风时常从风口取出的银白色混合物经化验为锌,严重影响高炉寿命。(2)影响高炉原料质量。高炉内锌的循环富集对炉料会产生很多不利的影响,锌在高炉内随炉料下降过程中,大于907℃时变为锌蒸汽,降低煤气浓度和利用率,与焦炭发生化学反应(ZnO+C=CO+Zn),使焦炭的气化反应能力增强,反应后强度降低,影响焦炭的质量,造成焦比上升,导致铁前成本升高。在炉身上部,锌以气体形式渗入焦炭和矿石的孔隙中,沉积后会堵塞表面空隙,影响料柱透气性。另外,锌氧化后体积膨胀会增加铁矿石和焦炭的热应力,提高熟料的低温还原粉化指数,降低焦炭的反应后强度[2]。(3)影响高炉操作。锌的沸点是907℃,锌蒸汽会在高炉内部冷凝、积聚,循环。最终在炉衬表面沉积,使炉墙结厚,甚至结瘤,恶化煤气的通路,进而导致高炉上部煤气流紊乱,影响高炉操作,造成崩料、管道、悬料、炉况失常。通过对包钢炼铁厂两个炼铁作业部和两个烧结作业部,从用料开始,对炼铁厂有害元素的来源进行取样跟踪和化验分析,分析结果如下:烧结含铁原料中瓦斯灰、含铁尘泥、转炉除尘灰、自产矿中K2O、Na2O含量最高,ωK2O+ωNa2O分别达到2.414%、1.214%、1.874%、0.29%,辅料及燃料中石灰石粉、白云石粉中K2O、Na2O含量比较高,ωK2O+ωNa2O分别为0.297%、0.185%。烧结用料中瓦斯灰、污泥、除尘灰中Zn含量最高,分别为1.097%、0.379%、0.26%。钾负荷分析,炼铁一部炉料中西区球团中K2O的质量分数为28.51%,西区焦炭中K2O的质量分数为12.94%,老系列煤粉中K2O的质量分数为3.62%,烧结矿中K2O的质量分数最高为54.31%。炼铁二部新体系球团中K2O的质量分数为25.16%;自产焦炭中K2O的质量分数为13.93%,新系列煤粉中K2O的质量分数为3.81%,烧结矿中K2O的质量分数最高为56.72%。钠负荷分析,炼铁一部炉料中西区球团中Na2O的质量分数为18.97%,西区焦炭中Na2O的质量分数为15.47%,老系列煤粉中Na2O的质量分数为5.07%,烧结矿中Na2O的质量分数最高为59.79%。炼铁二部新体系球团中Na2O的质量分数为20.13%,自产焦炭中Na2O的质量分数为15.70%,新系列煤粉中Na2O的质量分数为4.87%。其中烧结矿中Na2O的质量分数最高为58.88%。锌负荷分析,炼铁一部炉料烧结矿中Zn的质量分数最高为55.90%,西区球团中Zn的质量分数为42.22%。炼铁二部烧结矿中Zn的质量分数为72.80%,新体系球团中Zn的质量分数为24.74%,其它料较少。根据对炼铁作业部碱金属(钾、钠)和锌金属的平衡分析可知,碱金属、锌金属主要由烧结矿和球团矿带入,其中烧结矿带入的碱负荷、锌负荷占总量的1/2以上。球团矿和焦炭是高炉碱负荷、锌负荷的另一重要收入项,尤其球团矿的锌含量达到总量的40%以上。加强原燃料的管理,做好高炉入炉料和烧结用料中碱金属和锌元素含量分析,计算有害元素收支情况,优化烧结矿、球团矿的配料结构,特别是严格控制废物料配入量,其次改善烧结配料工艺和操作,保证配料均衡不偏析。做好烧结矿入厂原燃料的稳定工作,发现异常及时跟上游采购部门反馈,尽可能配加低碱、低锌矿石,从源头上控制有害元素,提高有害元素的管理水平[3]。从有害元素平衡分析,结合入炉有害元素排出的特点,高炉操作应该保证充足的中心气流,均匀稳定的边缘气流为炉内气流调节方向。同时满足保证相对适宜的煤气流速及温度,才能保证排锌工作顺利进行,真正减少锌在炉内的循环富集量。在日常操作中必须时刻观察煤气分布特点,发现气流有偏向时,及时查找原因进行装料制度调整,保证一定比例的中心焦和大风量、高顶压操作,是真正的减少炉内有害元素的循环富集的重要手段。(1)稳定热制度,控制合适的炉温,规定炼铁一部物理温度1485~1515℃,炼铁二部物理温度1490~1520℃。在保持一定炉温的情况下,随着炉渣碱度的降低,高炉的排碱能力相应的提高。(2)保持适宜的炉渣MgO含量,从而提高炉渣排碱率,所以渣中适当提高MgO含量,利于改善渣的流动性有利于排碱。(3)进行定期排碱操作,排碱期间做好炉渣、生铁成分的检验和统计对比工作。通过对高炉有害元素产物的跟踪分析,炼铁一部高炉,炉渣排钾率为54.99%,排钠率为72.34%,布袋灰排钾率为38.79%,排钠率为22.21%,而重力、旋风灰排钾、钠率只占5%左右,锌排出率中布袋灰占76.47%,重力、旋风灰占19.14%,高炉渣占4.35%。炼铁一部高炉碱排出率为85.59%,锌排出率为66.72%。炼铁二部高炉渣排钾率为68.35%,排钠率为89.50%,布袋灰排钾率为26.85%,排钠率为8.35%,而重力、旋风灰排钾、钠率<5%,排锌率中布袋灰排锌率为65.06%,重力、旋风灰排锌率为13.78%,高炉渣排锌率为8.57%。炼铁二部高炉碱排出率为87.26%;锌排出率为52.71%。(1)通过跟踪、分析和平衡计算表明,烧结矿、球团矿和焦炭是高炉碱负荷、锌负荷的来源。其中烧结矿是碱负荷、锌负荷的主要收入项。只有优化配料结构,减少高碱、高锌原料的配比,只有从源头抓起,才能有效的降低高炉入炉碱、锌负荷。(2)炉渣是高炉排碱的主要途径,重力灰、旋风灰和布袋灰是高炉排锌的主要途径。(3)包钢高炉目前有害元素的含量较高,各高炉必须做好定期排碱,同时适当开放中心气流,增加锌的排放量,才能有效降低有害元素的循环富集,降低对高炉的影响。[1] 林东鲁,李春龙,邬虎林.白云鄂博特殊矿采选冶工艺攻关与技术进步[M].北京:冶金工业出版社.2007.[2] 陆隆文,李向伟,尹腾,等.大型高炉如何有效排锌[N].中国冶金报.2015-01-08(06).[3] 韦彦勇,韩磊,等. 包钢高炉有害元素现状调查与应对 [J].包钢科技,2018,44(4):36-38.