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酒钢5号高炉煤气流分布失常的处理与恢复实践

2022-08-31 14:24:18

来源:甘肃冶金

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张龙强  陈磊

(酒泉钢铁集团宏兴股份有限公司炼铁厂)


摘  要:酒钢5号450m3高炉因原燃料变化,低料线时间长,中心气流变弱,导致煤气流分布失常,炉况失常,通过严格控制低料线,根据风口数与批重,焦炭负荷对应关系,高炉逐步恢复至正常。

关键词:高炉;煤气流分布;失常;低料线


1  引言


酒钢5号高炉有效容积450m3,由于炉缸侵蚀及炉身冷却壁破损,2016年11月10日停炉进行优化开级,炉体系统采用薄内衬结构形式,炉顶配备红外线成像摄像头,对冷却系统进行优化完善检测手段,风口数由16个调整为14个,单铁口出铁,2017年9月5日开炉,经济技术指标很快得到恢复。2019年10月5日高炉通过增加煤比、提高富氧措施进一步强化,随着产量的提升,炉内出现滑尺,低料线时间逐步增加,虽然采取退批重、调整角度及调轻负荷措施,但未能有效控制炉况的恶化趋势,2019年10月18日炉内出现管道行程,2019年10月18日炉内连续悬料,媒气流分布失常。至此,高炉顺行遭到破坏,炉况失常,各项经济指标降低,通过对高炉失常原因进行排查,并采取相应措施,高炉恢复正常。


2  炉况失常原因分析

2.1  原燃料条件变化


2019年10月15日焦化检修,焦炭改为外购焦,原燃料质量明显下降,入炉原燃料质量降低,尤其焦炭强度降低,导致炉内出现滑尺现象[1],炉况调剂将批重由18.9t调整为18.6t,同时采取加净焦疏松料柱措施,10月16日炉内滑尺现象进一步加剧。


2.2  装料制度调整


由于滑尺现象未能得到改善,为尽快将料线赶至正常,10月16日批重由18.6t扩至18.8t,调整后,炉况表现为中心气流变弱,再次进行调整,将批重退至18.3t,同时装料制度调整为J=33.5°(3)31.5°(3)20°(3)27.5°(3);k=33°(3)31°(4)29°(3),,稳定气流,滑尺期间调轻焦炭负荷疏松料柱,效果不明显。


2.3  低料线时间长,煤气流分布失常


2019年10月17日夜班炉况较10月16日中班变差,滑尺现象再次加剧,气流分布恶化,在炉况运行状况变差的情况下,低料线期间的参数控制不到位,没有及时消除内滑尺现象,9:26出现风压冒尖,煤气利用由39%-40%下降至31%左右,炉内产生管道行程,通过对装料制度的调整,管道行程基本消除,煤气利用稳定在41.5%-42.5%之间,但料线正常后料尺工作变差,赶料线过程中炉内再次出现风压冒尖,煤气流分布失常。


3  高炉恢复阶段

3.1  炉况恢复初期反复


(1)2019年10月18日高炉气流不稳定,高炉难行,14:32休风堵风口恢复炉况。在恢复炉况期间,低料线时间长,炉内气流紊乱,没有形成合理煤气流分布,在未达到堵风口恢复炉况的要求、各项参数没有稳定的情况下,开风口间隔时间较短,导致炉内气流不稳定,出现滑尺现象,高炉恢复困难。


(2)2019年10月20日17:42第二次休风堵风口恢复炉况,但由于对炉况分析不充分,料柱透气性差,煤气利用率偏高,焦炭负荷调整过快,导致炉况不稳定。


3.2  稳定恢复炉况


(1)严格控制低料线时间。2019年10月22日第三次体风堵4#-11#风口恢复炉况,严格执行低料线时间不超2h,料线正常维持2个冶炼周期后进行开风口作业。


(2)适宜的批重、负荷调整(表1)。

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(3)装料制度调整以控制边缘打开中心为主,为防止炉缸热量不足而引起渣铁排放不正常,配加萤石,以改善渣铁流动性。


(4)高炉参数控制,根据炉况稳定性,控制炉内风量,避免炉况出现反复;用足风温;在确保物理热的同时下调炉温上限控制,碱度控制1.05±0.02倍,11月6日炉况恢复至正常。


4  结语


(1)在炉内频繁出现低料线,气流不稳定,高炉运行状况变差的情况下,及时对炉况进行调剂,消除高炉滑尺现象,严格控制低料线时间不超2h。


(2)炉况恢复过程中,开风口的条件要注重炉况接受炉温或风压的能力,以及压量关系与料速匹配的情况,炉况恢复要循序渐进。


(3)合理控制高炉参数,批重、焦炭负荷要与风口数相对应,控制适宣的炉温、碱度,用足风温,活跃炉缸。


5  参考文献

[1]  张寿荣,于仲洁.高炉失常与事故处理[M].北京:治金工业出版社,2012.