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青岛特钢2号高炉生产长期稳顺低燃料比实践

2022-08-22 09:39:10

来源:中国炼铁网

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潘积国  安秀伟  刘立华  周晓东 

(青岛特殊钢铁有限公司)


摘  要:对青特钢2×1800m3高炉长期稳顺、低燃料比经验进行总结,通过强化原、燃料质量管理、稳定炉内操作制度、提高风温和富氧率、提高煤比和控制出铁节奏等措施,实现了快速开炉,长期稳顺,低燃料比,有效管控的良好局面。

关键词:质量;镁铝比;装料制度;高风温


1  前言

青特钢环保搬迁项目一期工程,配套建设2×240m2烧结机,2×65孔7米顶装干熄焦炉,2×1800m3高炉。每座高炉设计26个风口,采用了碳砖陶瓷杯综合水冷炉底、除盐水密闭循环系统、铜冷却壁、INBAR渣处理系统、卡鲁金热风炉等一系列先进成熟技术。青钢2号高炉于2016年10月12日投产,实现了一个月达产,运行一年高炉顺行状况良好,综合燃料比维持在500kg/t左右的良好指标。


2  原燃料管控措施

2.1  煤焦管理

青特钢焦化系统面临巨大的成本压力,为了给高炉提供合格稳定的焦炭,促进高炉顺行,主要做法如下:


2.1.1  建立稳定畅通的长效沟通机制

焦化工序与高炉工序成立焦炭质量联动控制小组,通过焦炭质量管控例会、微信工作平台等措施,把焦化配煤结构优化与高炉使用效果紧密联系在一起。


2.1.2  建立小焦炉试验制度

七米顶装焦炉于2015年5月12日正式投产,2016年6月10日干熄焦投入运行,以供给1800m3高炉最适用焦炭为目标,每一次配煤结构调整,都必须通过小焦炉试验进行配煤结构、冶金性能、炉况反馈的对比,确保焦炭质量稳定。


2.1.3  建立完善的焦炭质量检验体系

完善的焦炭质量检化验体系是保证高炉所需焦炭质量稳定的基础。


(1)焦化工序检化验室、炼铁工序冶金性能质检站、公司检化验中心以质量管控部为纽带,形成了对焦化用煤质量的严格把关网络,对原煤化学成分、物理指标、岩相等指标进行全覆盖检验,并形成检化验数据库。


(2)以高炉生产为中心,配套建设了焦炭物理指标的全自动取样、分析系统,24小时在线取样,每班3批次分析,完全不需要人工干预,所有检验数据自动进入数据库系统,上网共享。焦炭热态冶金性能检验,纳入每天的日常检化验。

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2.2  烧结矿管理

青钢炼铁在烧结矿质量管理方面,以技术科为中心,形成了烧结矿质量管控体系。


2.2.1  以造渣制度稳定为核心的配矿原则

镁铝比的选择是当前国内高炉造渣制度讨论的热点。不盲目效仿同行,而是结合自身原燃料条件,经反复对比试验,把镁铝比控制范围确定在0.55±0.03%,在炉渣R波动和炉缸热状态波动时,炉渣仍能保持较好的性能。


2.2.2  以烧结矿冶金性能优越为目标的配矿原则

青钢充分利用临港优势,所用矿种全部为主流稳定矿源,巴西BRBF和卡粉配比达到30%以上,在PB粉、澳大利亚西部粉等矿种的使用过程中,坚持烧结矿RDI控制在68%以上,并针对配矿方案的调整,进行烧结杯试验和RDI检测,以保持烧结矿冶金性能稳定。


2.2.3  以烧结矿强度为中心的生产组织体系

高炉配套建设了烧结矿的24小时在线取样、检测装置,每30分钟自动取样一次,全天分为10个批次进行物理指标和化学成分检验。

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3  高炉炉内操作

3.1  操作管理

3.1.1  热制度

制定高炉铁水物理热温度要求:1500~1520℃,在不具备条件的情况下,杜绝硬性推进。


3.1.2  造渣制度

把保持炉渣高温冶金性能的稳定作为最终配矿目标,控制炉渣具有良好的流动性,从铁矿粉(石)采购开始,全流程核算渣中铝含量变化。实践证明,把镁铝比控制在0.55%左右,炉渣二元碱度控制在1.18上下,有利于提高炉缸温度,改善渣流动性,炉况稳定性较强。


3.1.3  送风制度

确定合理的鼓风动能、炉腹煤气量和风口回旋区等关键参数,是实现合理初始煤气流的关键,经反复试验后,青钢1800m3高炉风口面积控制在0.28m2左右,标准风速控制在200m/s,鼓风动能控制在9000-10000kg.m/s可保持高炉长期稳顺和低耗。


风温方面,开炉初期维持在1140℃左右,在炉况稳定顺行之后,稳步提升入炉风温至1200℃,入炉风温提升效果明显,燃料比明显降低。


3.1.4  装料制度

保持高炉顺行,不同的原燃料条件,边缘和中心气流的控制标准不同。


(1)原燃料条件不好时,在打透中心的同时,适当疏导边缘。边缘温度可以控制在80至100℃,中心温度控制在550℃左右。


(2)原燃料条件较好时,要抑制边缘,疏导中心,边缘温度可以控制在60至80℃;中心温度控制在600℃左右。


青钢高炉长期稳定顺行也得益于大α角的合理使用。2号高炉开炉初期,按照开炉装料测量角度进行操作,高炉顺行可以,但高炉冷却壁水温差一直在6℃左右,居高不下;炉身下部铜冷却壁温度大于100℃。在矿焦布料角度不断增大的试验过程中,当布料角度由41°增加到47°时,高炉冷却壁水温差恢复到3℃左右,炉身下部铜冷却壁温度都回到了60℃以内。

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3.2  日常操作管理

青特钢高炉工长从原来500m3高炉直接跨越式进入1800m3的大高炉操作环境,在操作思路和调剂方法都亟待提高。为此青钢炼铁厂制订了一系列的异常状态下的高炉操作应急预案。


3.2.1  高炉低料线操作

当高炉出现崩滑料或设备不能上料时,预计料线超过正常料线1.0m以上,开始进行减风、加煤加净焦、轻负荷等操作,发生减风时,第一时间向炉长、调度汇报。

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3.2.2  停煤操作

(1)计划停煤,时间小于1小时或影响煤量小于5.0t,有炉温基础可不补充焦炭,可适当补煤。否则要提前退全焦负荷,按照当时炉温基础适当补焦。


(2)停煤时,要立即减风,同时停氧,控制料速要低于正常水平。当炉温处于规定下限或趋于下行时,减风幅度要大一些,防止炉凉。


(3)若长时间不能恢复喷煤,要退全焦负荷,退之前要按 “补焦量=亏煤量×补焦系数×置换比”进行补焦。


(4)减煤初期,铁水[Si]略有回升时,不允许加风,只允许在恢复喷煤后或加焦炭到达风口时,再缓慢回风。


3.2.3  风机拨风系统

青特钢为两座高炉配置了三台轴流风机(AV71-15),为安全生产需要,设计了拨风系统。当一座高炉风压低于120kPa,风量小于1100m3/min,且高炉没有向风机发出休慢风指令时,拨风系统自动启动。


3.3  出铁管理

新高炉生产,炉前设备故障率偏高,对秩序除铁影响较大;为此,炼铁厂对炉前出铁工作进行精确的量化管理。主要控制项目如下:


(1)出铁时间120分钟;


(2)铁口深度3000-3200mm;


(3)打泥压力:200-240kg;打泥量:180kg/次;


(4)钻头使用:45mm和50mm;


(5)出铁流速:4-6t/s;


(6)出铁间隔:0-20min;


(7)出铁次数10-12次/d;


(8)如果出铁后1.5小时不来渣,双铁口出铁。


3.4  加强设备管理,降低休风率

明确职责,建立操作人员、点检作业区人员岗位巡检的设备点检制度,及时发现、消除事故隐患,各岗位巡检人员配备了红外线测温枪,有效地保证了电机、高温管道的安全使用。青钢高炉开炉一年时间,除铁口灌浆和处理热风管道两次休风外,基本无事故休风。


4  青特钢大高炉生产实践结果

4.1  高炉指标情况

2号高炉投产后,合理采用了中心加焦技术,煤气利用高,技术经济指标较好,燃料比持续低水平,各项技术经济指标良好,见表4。

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4.2  合理燃料比快速确定

青钢2号高炉开炉同样一周时间转入正常,随后在20余天,煤比稳定达到150-160kg/t,高炉指标良好,始终可控、顺行。


5  结论

青特钢充分考虑了自身原料条件、装备水平,通过操作思路的灵活转变,实现了新区大高炉的长期稳顺,技术指标和成本指标的双赢。


(1)精料方针依然是高炉产期稳顺的先决条件,烧结矿和焦炭质量的科学控制,是技术质保和成本指标双赢的基础。


(2)在维持高炉顺行的状况下,提高风温、提高煤比和提高富氧率是高炉降低燃料比的重要举措,通过多项措施的灵活运用,高炉燃料比明显降低。


(3)炉内操作对大高炉稳顺非常重要,做好炉内操作,按规定灵活操作有利于维持高炉稳定的煤气流,实现大高炉的长期稳顺。高炉的长期稳顺为低燃料比的实践打下了坚实的基础。