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重庆钢铁炼铁厂高炉安全环保停炉实践

2022-08-16 14:45:30

来源:中国炼铁网

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吴强  刘晶波

(重庆钢铁股份有限公司)


摘  要:重庆钢铁炼铁厂4座高炉自2009年陆续投产,从2013年至今已进行了8次空料线打水停炉,停炉期间最大限度的保持了煤气回收,炉料进入炉腹时将煤气放散,全过程零爆震,实现了安全、环保停炉的基本要求。在历次停炉之前,我厂通过制定详细的停炉方案、应急预案,预休风过程中对停炉所需的设备进行改造,确保了停炉工作的顺利进行,从中,我们也总结出了一套适合我厂较为成熟的停炉经验。

关键词:高炉;停炉


  1. 前言

高炉停炉可分为物料填充停炉和空料线打水停炉两种方法,其中物料填充法是在高炉停炉时停止上矿石,当料线下降时用石灰石、碎焦、或高炉炉渣等填充上部空出的空间,这种停炉方法相对安全,但停炉后要清除填充物,浪费人力物力。另一种停炉方法是空料线打水法,即在停炉过程中炉顶不再加料,随着料面的下降炉顶温度逐渐升高,采取在炉顶打水的方式降温,该方法需要注意料面下降过程中温度和煤气成份的变化,避免引发煤气爆震,造成设备事故和人身伤害事故。


2. 高炉空料线停炉概况

重庆钢铁现有4座高炉,其中一号、二号、三号高炉炉容均为2500m³,四号高炉炉容1750m³。按照公司安排,自2013年至2021年共进行了8次停炉,其中4次为产能调整,其余4次为2020年高炉中修,具体停炉时间详见表1。

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在历次停炉之前,技术人员均制定了详细的停炉方案、应急预案,对停炉前炉料的使用和预休风过程中对设备的改造做了详细的要求,确保了停炉工作的顺利进行。该8次停炉均采用空料线打水的方式,最大限度保持了煤气回收,全过程零爆震,实现了安全、环保停炉的基本要求。

在重钢环保搬迁前的老厂区,由于检测手段不完善,停炉时为了保证安全,对煤气全过程放散,造成了资源浪费和环境污染。重钢环保搬迁后,高炉煤气回收系统及公司能控煤气管网均实现了温度、压力、流量、O₂浓度的远程监控和闸阀的远程控制,保证了煤气管网的相对安全。高炉的荒煤气管道上也安装了煤气在线实时分析系统,煤气成份能够快速的显示在主控画面上,技术中心也能够在煤气取样后一刻钟左右分析出煤气成份。先进的技术,为停炉时高炉煤气最大限度的回收创造了有利条件。


3. 停炉的准备工作

3.1 洗炉进程

为了减少炉身中下部及炉缸的粘结物,在高炉停炉前根据炉身粘结情况,采取了数日的洗炉措施,包括加入适量的锰矿、萤石洗炉和停用钒钛料。表2引用了2021年7月四高炉停炉前的洗炉进程及用料情况。

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3.2 辅助打水枪的安装

采用空料线打水停炉,打水的能力和雾化效果对停炉至关重要。重庆钢铁每座高炉炉顶沿炉喉圆周方向均设置有8支雾化喷头,实际打水能力120m³/h左右,可满足日常生产需求,但停炉时高炉不再上料,随着料面的下降,炉内热量逐渐集中并且温度逐渐升高,现有的雾化设备无法满足瞬时160~200m³/h的打水要求。因此,在保持现有炉顶雾化设备不动的基础上,额外增加了3~4支以DN40mm钢管制作的辅助打水枪,以满足停炉所需的水量,辅助打水枪安装在新制作的简易道门之上,包括点火道门、休风道门、人孔道门、十字测温法兰盖等,使用简易道门避免了对原道门开孔的破坏。雾化用水从风口平台中压水包引出,与备用软水合并后引至炉顶大平台。新增加的辅助打水枪除了要有足够的打水能力外,还要有良好的雾化效果,严禁成股流下,避免水流与炉内炙热的高温炉料大量接触发生爆震。新增加的打水枪每支枪带有2个DN25mm的螺旋雾化喷头,由此可以合计增加6~8个雾化喷头,合计增加打水量40~80m³/h,所有雾化喷头力求均匀分布于炉喉断面。

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预休风时,对原设计的8支打水装置和新增加的打水枪要经过现场试喷,确认流量效果、雾化效果均达到停炉要求。


3.3 煤气检测的改造

正常生产中,高炉的煤气人工取样孔和煤气在线分析取样点,设置在重力除尘器与净化布袋除尘器的荒煤气管道之上,停炉的末期,煤气成份不合格不再回收时,将导致煤气无法在线检测成份。为此,炼铁厂在预休风时将人工取样点设置在炉顶上升管的压力检测孔,再引出至炉前通风的非工作区。同时为了保证煤气分析的即时性,技术中心也将分析设备搬至高炉中控室,实现了每30min取检一次样的基本要求。改造过程中,煤气的实时在线分析涉及的H₂成份检测量程日常只能满足0%~5%的生产需要,为了保证停炉的安全,将H2检测量程调整为0%~20%,以确保H₂含量发生波动超出规定值时仍有检测能力。

煤气检测的在线分析与人工取样分析构成双保险,确保了停炉时煤气回收的相对安全。


3.4 其它准备工作

停炉前,为了给降料面工作争取充足时间,高炉进行预降料面,将料线提前空至7~9m;在预休风检修时,加40t盖面焦;检修过程中,将长探尺改成26m,炉顶雷达探尺进行校准,将开口机角度提升至最大,安全消防在高炉周边路口警界。

各项准备工作就位,为高炉停炉和煤气放散提供了安全保障。


4. 停炉过程的控制

停炉过程仍以2021年7月四高炉停炉为例,由于该次停炉并非中修,因此未放残铁。停炉的过程概况如下:


4.1 停炉概况

2021年7月15日15:26四高炉复风,23:30进行煤气放散,至16日3:45左右1#、10#、12#、21#风口开始吹空,5:00左右风口全部吹空,5:59休风完成停炉。整个降料面过程共计用时14h33min。


4.2 风量、打水量控制

四高炉预休风时,机械探尺实测料线空至8.5m。7月15日15:26复风开始降料面,煤气初期全部回收,因炉顶温度很快达到350℃的规定上限,将新增的辅助打水枪处于常开状态,根据实际情况酌情调整开度,用炉顶雾化设备自动控制打水量,以降低炉顶温度。初期风量2500Nm³/min,5h后随着炉顶温度的升高,减风至2000Nm³/min,23:30炉顶切断煤气后控制风量1700Nm³/min。本次停炉共消耗风量171.81万m³,累计打水816.4m³。操作风量、打水量、顶温的参数见表3,停炉过程中风量、风压、风温、顶压控制趋势见图2。

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4.3 煤气的检测

停炉前期,煤气全部回收进入管网,成份必须受控。经公司各相关单位的配合,每30mim取一次样进行分析,将人工取样结果和高炉的实时在线结果进行对比,确保H₂和O₂成份合格。取样时,由于18:30的样品有N₂混入导致结果出现偏差,后续及时进行了纠正。在21:00,雷达探尺显示料线17.0m,判断料线已逐步进入炉腰下部,22:00料线17.7m,同时煤气成份中CO2百分含量出现拐点,结合耗风计算大致判断料面已进入炉腹,23:30打开炉顶放散阀,切断煤气。从高炉复风开始至切煤气为止,共计持续时间约8h,之后高炉煤气放散,直至停炉。停炉期间煤气H₂和CO₂成份的趋势见图3。

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4.4 渣铁的排放

四高炉复风后,共计出铁2次,为保证渣铁排放干净,两次出铁均使用大钻头,第2次出铁采取并口放铁,总计放铁307.8t,考虑高炉炉缸侵蚀不深,且与此前预休风时根据炉内剩余炉料计算得出的320t的理论铁量较为接近,因此可以判断两次出铁基本出净。复风后两次出铁详见表4。

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4.5 停炉的效果

四高炉停炉降料面,共计消耗风量171.81万m³,共打水816.4m³,累计回收煤气8h4min,减少煤气排放151万m3左右,达到了安全、有序、经济、环保的基本要求。

整个降料面过程中,依靠雷达探尺和3#长探尺、煤气的人工取样和实时在线分析,加上耗风量等综合方法判断料面的位置,掌握煤气成份,为安全停炉提供了技术支持。整个停炉过程顺利,压量关系控制较好,炉内无爆震,风口无烧损、无灌渣。最后一炉铁水出完,料面下降,大部分风口见空,从炉顶的红外成像观察,能清晰看到料面已降到风口位置,所有风口小套和炉内的中心堆包清晰可见。


5. 总结

(1)停炉前的预降料面以及复风后降料面的过程中,炉顶温度大部分时间控制在350℃以内,没有发生一次爆震,说明我们的炉顶喷雾、临时打水枪的能力和效果能满足降料面全过程的需要,同时炉内压量控制、风量控制比较合理。

(2)由于检测手段的不断完善,为安全停炉提供了有效保障,延长了煤气的回收时间。从复风开始进行测算,四高炉回收的煤气量占发生总量的63.7%左右,相对于我厂之前55%左右的煤气回收已有进步。

(3)停炉过程中,对煤气已经最大限度的进行回收,有效减少了空气的污染和烟尘飘散。煤气回收过程中,适当提高顶压可以有效利用TRT余压发电产生的效益。

(4)最后一炉铁适当带压出铁,有助于渣铁排净,可以减少后续扒炉的工作量。