2024年11月13日

星期三

科学技术
联系我们
江苏省钢铁行业协会
协会地址 : 南京市御道街58-2号 明御大厦703室
咨询热线 : 025-84490768、84487588
协会传真 : 025-84487588、84490768
提高邯钢高炉煤比的研究与实践

2022-08-10 14:00:26

来源:冶金信息装备网

浏览2650

为提高邯钢3200m³高炉的喷煤比,将高炉布料溜槽由圆弧形改为方形,增加料面厚度,改善了炉料偏移的现象,使得煤气流分布均匀,有助于提高煤气的利用率。喷煤罐出口安装加速装置和反吹管,解决了不走煤、停煤的问题,保护了金属软连接设备,避免漏煤污染环境。高炉多次调整布料矩阵,以大矿批、低料速和平台+漏斗的布料模式为核心思想,改进效果明显,炉况整体趋于稳定。根据高炉喷煤量的不同逐渐调节喷煤使用压缩空气的流量,可以提高喷煤速率的稳定性。

邯郸钢铁集团有限公司3200m³高炉的煤比在130kg/t左右,邯郸钢铁集团有限公司属于城市型钢厂,焦炭资源非常紧张,提高煤比,降低焦比是企业发展的重要策略。目前邯钢的装料制度为中心加焦布料方式,虽然此料制可以接受比较大的高炉入炉风量,中心料制优势在于强力中心气流,抑制边缘气流,但由于边缘偏重,高炉煤气利用率偏低,外围变化易造成炉况波动,减风、减氧的情况时有发生。高炉喷煤的稳定性不佳,有时倒罐的速率波动高达10t/h以上,造成高炉透气性变差,被迫减风,影响高炉产量及指标。


1

高炉的设备改造


1.1改造布料溜槽

邯钢1#、2#高炉炉顶采用圆弧形布料溜槽,特点是炉料的料流均匀、范围宽、比较分散。生产实践中,两座高炉同时不顺行,采取调整料制的方法效果均不明显。休风后检查料面发现,实际料面和设定料面偏差很大,实际料面又宽又薄、且不规则,高炉生产过程中顶压为225kPa左右,在高压气流的吹动下,使用圆弧形布料溜槽布料,炉料容易发生偏移,料面不平整使调节炉况难度增加。为此,将高炉布料溜槽由圆弧形改为方形,优点是布料的料面较窄,料面厚度也能增加,通过计算,使用方形布料溜槽的料面厚度比圆弧形布料溜槽厚30%左右。

在高压条件下,炉料的偏移情况大大改善,提高了高炉布料的准确性,即有助于高炉工长调节控制煤气流分布,还有利于提高高煤气利用率。

此外,为进一步使得布料均匀、平整,炉喉的十字测温装置缩短了40%,避免高速料流经过十字测温的臂面发生碰撞、反弹的情况,保证了料面的完整性,也有利于煤气流的均匀稳定,间接提高了高炉的煤比。


1.2喷煤罐出口安装加速装置、反吹管

高炉喷煤的稳定性对高炉操作有着重要的意义。喷煤速率由罐压控制,正常喷吹时速率较为稳定,当喷煤进行倒罐作业时,速率波动较大,瞬时实际喷煤量和设定喷煤量至少相差10t/h,甚至出现不走煤的情况。研究发现,从喷煤罐到混合器的距离约10m,管道属于浓相输送,煤粉沉积容易出现不走煤、停煤问题。为解决此问题,在喷煤罐的出煤手阀和出煤阀之间安装1个加速装置,该加速装置放置于金属软连接内部,如图1所示。该加速装置长500mm,两端直径为100mm,中间直径为50mm,在喷煤过程中,先打开出煤阀再打开出煤手阀,能起到加速煤粉流动的作用,解决了不走煤的问题。因加速装置是耐磨合金材质,也保护了金属软连接设备,避免磨漏造成漏煤,影响生产、污染环境。

387446d5301dc91ac112c3e0eae70c56.png

在倒罐过程中,出煤阀和给煤阀之间容易沉积煤粉,再次喷吹时,经常出现速率波动的情况,为此,在出煤阀与给煤阀之间,靠近出煤阀处安装1个氮气反吹管,朝出煤阀方向,主要有两个作用:①在倒灌过程中,先打开给煤阀,反吹氮气,将管道内积煤吹扫进喷煤主管道,再打开出煤阀,解决了出煤阀和给煤阀之间不走煤的问题;②充压过程中,打开出煤阀,关闭给煤阀,反吹氮气进入喷吹罐内,进行充压作业,由于反吹氮气与喷煤罐的底部流化氮气、锥部流化氮气都不对称,可以使罐内的煤粉流化均匀,有利于提高喷煤过程的稳定性,提高煤粉的燃烧率,进而提高高炉的煤比。


1.3建造第4座热风炉

邯钢3200m³高炉配备3座热风炉,采用“两烧一送”的方式进行送风,现场留有第4座热风炉位置。2016年发现,两高炉的2#热风炉最先出现问题,一方面是送风后期不吃风量,顶温低,最高也不到1050℃;另一方面是换炉过程中风温波动大,格子砖严重堵塞。因此,开始建立第4座热风炉,2018年投入运行,风温由1050℃提升至1200℃,后续仍可提高。在“换炉”过程中的风温波动明显减小,高炉的燃料比也大幅度降低,煤比升高,经济效益显著。据统计,2019年和2020年,两高炉的煤比由135kg/t上升至150kg/t左右,焦比335kg/t下降至305kg/t,燃料比由530kg/t改善至510kg/t左右。


1.4高炉喷煤罐安装稳压装置

为提高高炉喷煤的稳定性,对高炉喷煤罐进行改造,改造前如图2(a)所示。罐体、安装于罐体顶部的进煤管道、大放散管道和小放散管道,进煤管道中安装进煤阀,大放散管道中安装大放散阀、小放散管道中安装小放散阀;罐体下部两侧分别设有锥部流化阀和出煤阀,底部设有底部流化阀。

改造后如图2(b)所示。改进之处为:罐体顶部安装有新小放散管道,新小放散管道下端与罐体顶部连接,上端与大放散管道连接,新小放散管道内部安装有新小放散阀;罐体上安装有进气管道,进气管道上安装稳压调节阀,稳压调节阀与PID控制器连接。安装新小放散管道和稳压调节阀,实现喷煤罐罐压的自动稳定调节,大幅提升了喷煤罐罐压的稳定性,保证了喷煤速率的稳定,为高炉长期稳定顺行创造了条件。在喷煤过程中,新小放散阀和稳压切断阀不必频繁开关,减少阀门球面的磨损,有效地提高了阀门的使用寿命,高压氮气的消耗量也明显减少。此外,耐磨金属板可防止发生因大放散管道磨漏而造成的漏煤情况。

8bffb514df450b5ecc7646144632e6f9.png


2

工艺改进及优化


2.1布料工序的改进

邯郸钢铁集团有限公司两座3200m³高炉原布料矩阵为:

70e0be6e87119e55089bb147152706fe.jpg

此料制的优点是增强中心气流,抑制边缘气流;缺点是高炉的边缘效应偏重,对外围变化比较敏感,高炉煤气利用率不高,经常维持在45%~46%之间,高炉燃料比高达530~535kg/t。为了优化布料工艺,邯郸钢铁集团有限公司2#高炉尝试采用去除中心焦,采用大矿批、低料速和平台+漏斗的布料模式。首先,将矿石的布料圈数和焦炭的布料圈数均从中心向外部偏移,目的是将漏斗深度加深,以此来开放整个炉料的中心通道。然后,根据矿石与焦炭安息角的不同,测算出平台的宽度,炉喉的半径为4.5m,平台度为1.5m左右,漏斗深度2m左右,因此高炉的布料矩阵逐步调整为:

59fc7b69643c4717e51b3ed1767f59d3.jpg

经过4-8个冶炼周期后,观察发现炉身静压逐渐平稳,边缘气流稳定发展,炉况整体朝着稳定、向好的方向发展。此外,炉体水温差缓慢下降,最终稳定到3~4℃之间,高炉煤气利用率大幅度提升至49%~50%之间,煤比从120kg/t提高至140kg/t以上。


2.2送风程序的改进

送风对煤气流的分布有着重要的影响,首先,必须选择与高炉匹配的入炉风量。其次,要确定适宜的实际风速、标准风速以及鼓风动能。邯钢3200m³高炉共32个风口,风口直径为120mm,风口面积为0.3619m²,风口面积偏小,炉内边缘气流不宜发展,稳定性差。因炉况波动,煤气利用率经常降至48%以下。为了提高进风量,保证压差稳定和高炉顺行,采取增加风口面积的措施:将风口直径增加为130mm,风口面积增加至0.4247m²。通过增加风口面积,高炉压差下降明显,再逐渐增加风量、氧量和喷煤量,可以提高高炉产量,降低燃料比。风量由5800m³/min提高至6000m³/min,富氧率由3%提高至4.5%左右,煤比由130kg/t提高至150kg/t。

此外,通过增加风口长度达到活跃中心气流的目的,风口长度增加后,回旋区向炉缸中心推移,标准风速为240~245m/s,实际风速为260~270m/s,鼓风动能达到160kJ/s左右。通过配置部分长风口,不仅使炉缸状态得到改善,而且边缘气流也得到合理控制,炉体水温差由3.5~4℃稳定到3℃左右,高炉煤比进一步提高。


2.3优化喷煤工艺流程

高炉喷吹煤粉属于气固两项输送,喷煤罐到混合器之间为浓相输送,煤粉的“载体”为氮气;混合器到高炉煤枪为稀相输送,煤粉的“载体”为氮气和压缩空气,压缩空气的使用量占90%以上,可见压缩空气的调节对喷煤速率的稳定有着重要的意义。

根据高炉喷煤量的不同,逐渐调节压缩空气的流量,整体趋势为随着喷煤量的增加,压缩空气呈减少趋势。具体为:①高炉刚送风时,单系列10t起喷,压缩空气流量按1200m³/h设定;②高炉要煤量20t时,改双系列喷煤,每个系列压缩空气流量按1200m³/h设定;③单系列喷煤量为15t时,压缩空气流量按1000~1100m³/h设定;④单系列喷煤量为20t时,压缩空气流量按950~1000m³/h设定;⑤单系列喷煤量为25t时,压缩空气流量按900~950m³/h设定。以上情况是在没有停煤枪情况下的操作,高炉停1杆煤枪按压缩空气流量减少20m³/h设定。

此外,高炉遇有特殊情况,不得不大幅度减风、减氧、减煤,甚至停煤,喷煤必须采取“手动”操作。首先,将罐压设置为“手动”调节,避免喷煤速率大幅度波动。然后,打开小放散阀、关闭锥部流化阀、减小底部流化阀的开度,逐步降低罐压,同时提高压缩空气流量。若高炉停煤,压缩空气加至1500m³/h。


2.4喷煤工艺增加连锁程序

喷煤罐的给煤阀、出煤阀、大放散阀、中放散阀、小放散阀、底部流化调节阀、锥部流化调节阀、稳压调节阀均为气动球阀,可以远程控制。设定以下3道连锁程序:①根据高炉要煤量的不同,依次设定底部流化调节阀、锥部流化调节阀和稳压调节阀的开度,喷煤量越大,开度逐渐增大。②根据喷煤罐的实际压力跟踪设定压力按程序进行调节,当罐压的实际值高于设定值6kPa时,打开小放散阀,进行卸压操作;实际值等于设定值后,关闭小放散阀;当罐压的设定值高于实际值6kPa时,打开稳压调节阀进行补压,稳压调节阀的开度随着压力的增长而减小,实际值等于设定值后,稳压调节阀开度降低为零。③增加报警程序,给煤阀、出煤阀没有正常打开会造成高炉停煤,放散阀打不开会造成罐压升高,影响喷煤速率稳定性,因此,以上阀门均增加报警程序,5s打不开报警,通过手动干预可以保证高炉正常喷煤。正常生产时,高炉热风的压力控制为390kPa左右,给煤阀设定连锁程序,罐压低于400kPa时,阀门不能打开,即可防止热风倒流烧坏煤枪,避免事故发生。


3

结论


通过对邯钢3200m³高炉进行设备改造和优化工艺操作,高炉布料精度有了较大提高,送风量可以维持在6000m³/min左右,富氧量保持在15000~18000m³/h之间,顶压提高至230kPa,高炉喷煤的稳定率达到99.5%以上,高炉煤比达到了150kg/t左右,取得了较好的经济效益。