一、研究的背景与问题
2019年世界粗钢产量达18.70亿吨,我国粗钢产量达9.96亿吨,占世界总量的53.3%。我国钢铁行业快速发展,消耗了大量的矿产资源,仅烧结工序综合能耗占吨钢10%,而且多形式的能源消耗总量也在持续上升,钢铁行业的节能降耗工作日益艰巨。而国内烧结生产原料种类多,物化性能波动大,主要依靠熟练操作工的经验来调节和控制,影响了烧结生产的稳定和优化控制。由于钢铁企业普遍对烧结工序的重视程度不足,烧结仅是作为钢铁企业中的附属工序,导致烧结工艺技术和装备水平的提升缓慢,烧结工序成为了工艺技术发展滞后、智能化装备水平低、工序能耗高、现场作业环境差的关键环节。
莱芜钢铁集团银山型钢公司炼铁厂(简称型钢炼铁厂)400㎡烧结机于2010年1月建成投产,采用莱钢电子自主研发的专家控制系统,配套了部分自动化控制装备、过程参数检测装备,初期装备水平、工艺技术条件处于行业前列,已生产运行十余年,尚未进行大规模的软、硬件技术改造升级,导致整个系统中影响烧结过程的关键参数选取不全,关键控制参数仪表不能精确、连续在线监测,烧结理论和控制逻辑陈旧,已经不能很好的指导实际烧结生产。开展烧结过程的系统分析和深度挖潜,在烧结过程智慧控制、大数据应用、持续节能降耗方面,有待进一步提升。因此,对于莱钢而言,提高烧结工序工艺技术水平,提升装备自动化水平,降低烧结工序能耗,实现烧结生产智慧控制及大数据应用已变得迫在眉睫。
基于以上原因,莱钢公司引进了和钢科技股份有限公司率先研发科技成果,建设莱钢400m2烧结机智慧烧结过程管控一体化平台,以加快推动山东省钢铁产业提质增效和节能减排、绿色发展。
二、解决问题的思路与技术方案
采用和钢科技智慧烧结过程管控系统(简称WSPCS),综合运用物联网技术,将大数据、互联网、人工智能等技术与烧结生产工艺、过程控制深度融合,建立原料基础性能、制粒水分与原始料层透气性的关系模型、烧结过程固体燃耗消耗技术模型、烧结过程状态参数软测量模型、混合料仓位模糊控制模型、烧结过程风量模拟模型、烟道气体流场模拟模型等数据模型,采用专家控制、模糊控制和预测控制相结合的方法,全面提升烧结过程智慧管控水平。
图-1 WSPCS系统模型
图-2 WSPCS系统控制逻辑
WSPCS作为烧结生产控制的中枢,主要是实现烧结工序工艺技术及烧结过程的智慧管控,实现从动态配料、加水混匀、布料、点火、烧结过程、冷却、质量跟踪的全流程监控管理。
二、主要创新性进展
1、建立和完善建设莱钢400m2烧结机智能烧结产线
莱钢与和钢科技公司合作,根据智慧烧结管控系统工艺需求,对莱钢400m2烧结机产线进行智能化改造升级,增设了混合机智能加水设备,烧结机自动布料设备,单点、多点热电偶全温度场在线检测设备,风量自动匹配优化设备、物料平衡在线检测设备、机尾热成像在线检测设备等等,并集成至WSPCS系统,并与WSPCS系统中央数据库链接形成远程闭环控制。
(1)自动加水系统
结合物料变化情况建立原料基础性能、制粒水分与原始料层透气性的关系模型,采用预测控制算法、混合料料温反馈、烧结过程状态反馈确定适宜的混合料水分,根据原料动态跟踪及水分离线检测结果,对水分检测值进行在线修正,结合反馈控制算法,实现混合料水分的准确控制,从而达到理想的混匀和制粒效果,保证烧结过程良好的透气性。
图-3 自动加水控制逻辑 图-4 自动加水系统画面
(2)自动布料系统
烧结机自动布料系统,通过测厚仪、液压油缸、温度场检测、机尾红外成像形成闭环控制系统,确保机尾断面终点位置均一稳定,结合布料活页门对应的料层厚度、终点位置偏差情况,周期性自动测算最适宜料层厚度,合理调整活页门开度,匹配料层压入量,消除台车宽度方向上的布料偏差,保证机尾红层厚度均匀。
图-5 自动布料系统画面 图-6 机尾热成像系统画面
(3)终点优化控制系统
烧结终点优化控制模型,考虑料层随烧结台车移动的动态特性,建立烧结过程状态参数TRP、BRP、BTP软测量温度场,通过TRP、BRP和BTP三个废气温度特征点进行烧结过程监控,采用模糊逻辑控制对主抽风机频率、各风箱开度、台车速度、料层厚度进行调节等稳定烧结过程状态,准确预判、控制烧结终点温度及位置。
图-7 WSPCS系统终点优化控制模型
(4)风箱执行器升级改造
改造关键风箱翻板为模拟量调整型,结合过程透气性,及烧结过程不同阶段的风量需求实时调整风箱风门。通过整体风量匹配优化,差异性匹配两台主抽风机,降低主抽频率,降低烧结吨矿电耗。
(5)烧结机风箱温度检测
根据WSPCS系统控制要求,特别是烧结全温度场检测的需求,各风箱增加单点热电偶50支,多点热点偶22支,全方位、多维度检测烧结过程温度场变化,及时发现烧结过程异常,实时动态调整,确保烧结生产过程稳定。
图-8 单点热电偶 图-9 多点热电偶
(5)烧结机机尾热成像监控
新增机尾成像设备实时监控烧结机机尾烧成情况,结合烧成情况反馈温度分布,提取计算参数,通过系统模型模糊计算,形成调整指令,实时调整,提升烧结矿质量稳定性。
图-10 机尾热成像系统 图-11 环冷机料温检测设备
(6)物料料温检测
增加二混出口混合料温度检测设备、环冷机烧结矿料温检测设备,WSPCS系统根据物料温度变化,实时匹配烧结过程参数。
2、建立了远程过程控制与设备云端远程运维
2020年7月8日,借助烧结机32h计划停机检修,将所有设备合茬到位,7月9日一次投入运行成功,将现场生产状态数据引入WSPCS系统。
WSPCS系统,基于5G技术,采用C/S系统架构,将现场新增和原烧结设备采集的数据,实时传输至中央数据库,系统通过各子系统模块对生产过程进行实时分析,采用专家控制、模糊控制和预测控制相结合的方法,形成烧结生产过程调整最优方案,转化为生产参数调整指令。
系统指令由和钢科技智慧管控中心人员远程下达至现场人员,再由现场控制人员与车间岗位人配合完成参数调整,保障各指令得到及时有效落实。同时,WSPCS系统独立于型钢炼铁厂控制系统之外,互不干扰,所有设备具备就地和远程操作两种模式,正常生产时由WSPCS系统远程调节,烧结主线设备停机或异常状态时由本车间岗位人员现场就地控制,所有控制模式实行现场就地优先原则,确保异常状态下烧结生产过程安全可控。
图-12 系统网络控制架构 图-13 智慧管控中心一体化平台
四、应用情况及效果
WSPCS系统投入运行逐步趋于正常稳定,经7-8月份系统运行调试、现场岗位融合,运行效果日益显著,9-12月份烧结固体燃耗和工序能耗大幅降低。9-12月份型钢炼铁厂400m2烧结机指标完成情况如下:
1、烧结工序能耗: 9-12月份烧结工序能耗平均值49.53kg/t,较1-4月份基准值50.97kg/t,降低1.44kg/t。
2、烧结机固体燃耗、利用系数、电耗:9-12月份烧结矿平均固体燃料消耗降低至48.88kg/t,较1-4月份基准值51.93kg/t降低3.05kg/t,达到项目预设目标。其中,1-4月份烧结矿Al2O3平均值为2.06%,9-12月份烧结矿Al2O3平均值为2.09%,烧结矿中Al2O3平均水平基本保持不变。
3、烧结机吨矿新水消耗:9-12月份烧结机平均吨矿新水消耗为0.135t/t,较1-4月份平均值0.14t/t降低0.005t/t,年节约新水量约24700吨。
4、烧结机内返率:烧结机生产过程稳定性、返矿平衡稳定性提高,返矿发生量降低,9-12月份内返率为22.06%,较1-4月份平均值23.65%,降低1.59%。
5、烧结矿质量指标:9-12月份烧结矿转鼓平均值为79.56%,RDI+3.15平均值为72.05%,FeO平均值为8.59%,达到项目预设目标。
2020年9月5日-10日进行阶段性试点,烧结机满负荷生产6天,烧结机平均日产15183t,烧结机利用系数达到1.60t/(h.m2),利用系数提升4.58%,按照月总电量平均折算阶段性试点期间烧结机吨矿电耗为25.27kwh/t,电耗降低1.96kwh/t,烧结机利用系数、电耗均达到项目预设目标。2020年1-4月份及9-12月份400m2烧结机主要指标数据如下:
随着400㎡烧结机WSPCS系统的稳定运行,烧结过程状态持续稳定和优化,烧结矿质量稳定性大幅提高,为高炉稳定生产提供了一定的原料基础支持,3200m³高炉12月份生产指标达到今年最好水平。自调整喷煤结构、使用兰炭后,9、10月份兰炭比例分别占45.9%,36.9%,高炉燃料比略有上升。
表-1 3200m³高炉2020年1-4月份及9-12月份指标数据