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转炉强底吹实现超低氧含量控制的工艺实践

2022-06-13 08:54:24

来源:冶金信息装备网

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转炉终点碳氧积是转炉冶炼的重要技术经济指标,降低转炉终点碳氧积意味着相同终点碳含量时,钢水终点活度氧会降低,活度氧降低可以改善钢水洁净度、提高合金收得率、 降低生产成本。某钢厂300t转炉在完成强底吹系统改造后(底吹强度大于0.10m3/(min·t)),在炉役前期(1000炉以内)冶炼超低碳钢时,转炉终点碳氧积均值为0.0013,指标优于莱钢4#转炉的0.0023、迁钢2#转炉的0.0019、首钢全炉役的0.0020、武钢三炼钢厂转炉的0.0015~0.0018。本文通过对67炉超低碳钢转炉终点钢水取样研究,并结合理论计算,以验证转炉终点钢水碳氧积为真实值。


1 试验方案

1.1 设备配置

试验在300t顶底复吹转炉冶炼超低碳钢上进行,转炉炉龄在1000炉次以内,顶吹采用变流量变枪位操作,底吹元件为外圈8个、内圈8个共16个底枪。

1.2 试验工艺

在顶吹供氧量达到总量的70%时,开始加大底吹惰性气体流量,辅吹(剩余30%的供氧量)结束后,后搅1min启动副枪TSO探头测温、定氧和取样。出钢时添加小石灰,并全程底吹氩气,出钢结束后关闭钢包底吹,并对钢包内钢水进行测温、定氧和取样。吹炼后期底吹强度设定及钢水温度控制如表1所列。

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1.3 检测方法

转炉终点碳含量采用直读光谱法分析TSO钢样测定,终点活度氧、温度由贺利氏的TSO探头直接测定;钢包钢水的碳含量采用直读光谱法分析钢样测定,活度氧、温度由贺利氏的定氧探头直接测定,通过复吹转炉上安装的烟气分析仪测得转炉内反应产生烟气CO体积百分含量。

2 试验结果与讨论

2.1 转炉终点及钢包钢水

试验炉次转炉终点及钢包钢水碳、活度氧及碳氧积分布、含量如图1所示,图1中数据为平均值。

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由图1可知,转炉终点碳的范围0.017%~0.055%,均值为0.032%,所有试验炉次出钢过程中都存在着降碳的现象,范围是0.002%~0.024%,均值为0.009%。转炉终点活度氧的范围是3.01×10-4~8.19×10-4,均值为4.21×10-4;95.5%((64/67)×100% =95.5%)的炉次出钢过程增氧,范围是1×10-6~3.61×10-4,均值为1.01×10-4,大部分炉次出钢过程氧含量增加。转炉终点碳氧积的范围是0.00075~0.00190,均值为0.00131,钢包钢水碳氧积的范围0.00049~0.00190,均值为0.00116;当转炉终点钢水[C]<0.030%时,转炉终点碳氧积的均值为0.00110;当转炉终点钢水[C]≥0.030%时,转炉终点碳氧积的均值为0.00150,可知随着转炉终点碳含量降低,转炉终点碳氧积随之降低。

2.2 烟气中CO体积变化

烟气中CO体积分数在底吹强度为0.05m3/(min·t)(模式1)及0.12m3/(min·t)(模式2)下,根据烟气分析仪测得的钢水吹炼过程中烟气中CO含量,其变化情况如图2所示。

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由图2可知,转炉吹炼平台期,随着底吹强度由0.05m3/(min·t)提升0.12m3/(min·t)后,转炉炉气中的CO体积分数由0升高至60%,对应的CO分压也就相应由81.06kPa降低至48.64kPa。

2.3 热力学计算

转炉终点碳氧平衡时,反应式为:

[C]+[O]=CO(g)

lgK=1168/T+2.07(1)

K=p(CO)/(w(C)·w(O))(2)式(1)、式(2)中:K为平衡常数;T为温度,K;p(CO)为CO分压与标准大气压的比值;w(C)·w(O)为熔池中的碳和氧的质量浓度,%。

1)当转炉终点T1=1943K时,K1=467.74,综合转炉终点碳氧积为0.0013、K1值及式(2),可得p(CO)1=0.61;

2)当钢包钢水温度为T2=1893K时,K2=489.78,综合钢包钢水碳氧积为0.0011、K2值及式(2),可得p(CO)2=0.59。

从转炉吹炼至终点到钢水出钢结束,随着出钢过程钢水温度降低,平衡常数K逐渐降低,无论按转炉终点碳氧积还是钢包钢水碳氧积计算,都可得出当时的p(CO)约为46.64kPa。

当炉内钢水反应平衡时,可将此时的环境看成理想的敞开容器,炉内气体总压为101.325kPa,根据CO体积含量占烟气总量及道尔顿分压定律,混合气体的分压与各气体的体积含量比例成正比,可知当CO体积含量占炉内总气体量的60%左右时,即p(CO)=0.60左右,可实现转炉终点碳氧积为0.0013。而图2烟气分析仪测得吹炼平衡时CO体积含量也验证了以上推断的正确性。

2.4 底吹强度对p(CO)的影响

脱碳反应属于一级反应,各时刻的碳含量与时间呈指数关系,即

dc/dt=-k×t,C=C0exp(-k×t)(3)

式(3)中:k为表观脱碳常数min-1;dc为初始脱碳速率,%/min;dt为t时脱碳速率,%/min;t为时间,min;C为某时刻碳含量,%;C0为初始碳含量,%。根据式(3)求得在底吹强度为0.12m3/(min·t)辅吹时脱碳速率和表观脱碳常数,见表2。

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顶底复吹转炉熔池内底吹气体和脱碳形成的CO气体混合气体中的CO分压为:

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式(4)中:Q(CO),Q(Ar)分别为Ar及CO气体的流量(标态),m3/s;p为总压,101.325 kPa。由熔池内碳氧反应求得CO气体的流量Q(CO)为:

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式(5)中:Vm为钢液的体积,m3;ρm为钢液的密度,kg/m3;M(C)为碳的摩尔质量,kg/mol;t为反应时间,min;w(C)为熔池碳含量,%。联立式(4)和式(5),将表3中的脱碳速率和Vm、ρm数值代入式(4),可知底吹强度为0.12m3/(min·t)的p(CO)/p0为0.59,p0为标准大气压,101.325kPa,如表3所列。

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钢水混匀所需时间减少,碳氧反应更接近平衡状态,钢水在更低的碳含量下才处于过氧化状态;钢水在停止供氧后,继续保持一定的底吹强度,p(CO)及钢水活度氧会进一步降低。

3 结论

1)某钢厂300t转炉炉役前期(1000炉)冶炼超低碳钢在底吹强度为0.12m3/(min·t)时,可实现转炉终点碳氧积均值为0.00131,钢包钢水碳氧积的均值为0.00116;在出钢的过程中存在着降碳、增氧的现象。

2)根据理论计算及烟气分析系统测得的转炉吹炼至平衡时CO的体积含量为60%、即CO分压为0.60,转炉终点温度为1943K时,可实现转炉终点碳氧积为0.0013。

3)随着底吹强度的提高,碳氧反应更接近平衡状态,钢水在更低的碳含量下才处于过氧化状态,且钢水在停止供氧后,继续保持一定的底吹强度,CO分压有进一步降低的趋势。