2021年5-6月,在永钢炼钢三分厂建材水口中间包浇注过程中,中间包冲击区内部工作层出现发亮溶洞和大面积侵蚀,造成溢渣口下方包壳发红的现象,存在穿包风险隐患。
为解决这一难题,2021年7月份以来,炼钢厂就如何解决“溢渣口下方工作层侵蚀”问题,成立了专项小组,明确了项目的职责分工。通过对耐材砌筑和生产使用两方面进行分析,确认了侵蚀原因。“我们从实际出发,常常与外包单位技术人员和现场施工人员交流讨论,集思广益。”炼钢厂工艺技术科耐材管理主任工程师常星辉说,在这段时间里,他和团队成员们常常去现场观察中间包的制作过程、生产操作过程,尝试在生产一线找答案。
经过讨论研究,项目团队将重点放在改造胎模电机布局设计和改进施工工艺上。团队成员将工作层胎模电机重新布局设计,在冲击区增加一个振动电机,通过提升振动强度使干式料更紧密,从而提高干式料的物理强度。
其次,团队决定改进施工工艺技术,在中间包冲击区溢渣口侧安装砌筑镁质预制板。镁质预制板的耐压强度是原来使用的镁质干式料的8倍以上,能够提高工作层强度和致密性,极大地提高了中间包冲击区溢渣口侧工作层的抗侵蚀与抗冲刷性能。
在施工时,常星辉和其他团队成员紧盯施工过程,规范施工作业。初次安装砌筑及扩量试验后,他们常常待在生产现场,紧抓实验效果。“看到我们的努力有成效,一颗悬着的心终于落下了。”常星辉说。紧接着,他们根据试验情况,总结评审,固化工艺图纸,同时,培训外包人员,提升作业标准技能,形成标准化作业卡。
经过这一系列举措,2021年7月至2022年1月份,炼钢三分厂未出现中间包溢渣口下方工作层侵蚀发红现象。精益项目的实施,保障了生产顺行,提高了经济效益。
“我们将中间包冲击区溢渣口侧加镁质预制板的砌筑工艺固化,还建立了中间包砌筑标准作业卡,具有可借鉴推广性。”常星辉表示,接下来,炼钢厂还将继续关注中间包耐材砌筑新工艺新技术,探索更多可能性,不断精益求精,持续改进创新。
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