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低碳践行者QC小组:减少7.67次 节约成本超113万元

2025-02-27 09:42:22

来源:酒钢集团

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“措施实施后,强化了安全管理力度,降低了事故发生概率。”“此次QC活动,减少了90万吨电解铝整流机组故障频次,保证了生产稳定顺行。”……

在集团公司2024年优秀QC成果交流会上,低碳践行者QC小组组长马海洋代表小组进行QC成果交流。分享结束后,台下掌声不断、反响热烈。

低碳践行者QC小组由东兴铝业公司10名职工组成,近年来,他们立足岗位创新创效,获得甘肃省质量管理小组活动一等奖、甘肃省优秀质量管理小组特等奖等荣誉。2024年,针对90万吨电解铝整流机组故障频发等问题,该小组聚力攻坚,从定选题到找“病因”,再到寻对策,一步步解决了制约生产顺行的瓶颈问题,取得了良好的活动效果。

东兴铝业公司90万吨电解铝整流柜于2013年8月份投用,由于设备长期运转,部件老化磨损较为严重,且故障频次平均每月达10次,降低整流柜故障率、保证生产平稳顺行迫在眉睫。

面对挑战,马海洋带领小组成员深入现场,分析统计整流机组近3个月的故障情况,经过进一步对比论证,最终找到导致整流柜故障率高的关键原因:纯水控制柜PLC故障、柜内温度高,纯水控制柜故障率达83.33%。

随后,小组对标同行业相关数据,综合考虑人员操作水平、设备使用频次等因素,最终将“降低90万吨电解铝整流机组故障频次至≤3.5次/月”设定为活动目标。

有了一致的方向后,小组成员刘峰牵头, 运用“头脑风暴法”展开全面分析,并绘制关联图,总结出导致纯水控制柜PLC故障、柜内温度高的6个末端因素。紧接着,小组对每个末端因素逐条鉴别确认,通过试验研究和分析验证,最终确定PLC内有损坏点、未安装散热装置、引线鼻子压接错误是导致纯水控制柜PLC故障的3大要因。

要因确定之后,小组成员乘胜追击,进一步明确工作思路,打通“堵点”,逐步梳理出了相应的对策。

为处理PLC内的损坏点,小组成员根据PLC实际使用情况,对损坏点逐一进行排查,将50V560μF和50V470μF两类电容进行更换,实现了纯水控制柜PLC故障为零的目标。

针对未安装散热装置这一问题,小组成员在柜门上下部开孔,实现空气对流热交换,增强了纯水控制柜内的通风性。

为解决引线鼻子压接错误的问题,小组成员将原来的针式连接和圆柱连接优化为扁平连接,增大了接触面积,降低了接触面和柜内环境温度,有效延长柜内电气元件的使用寿命。

功夫不负有心人。“2024年6—8月份,我们再次用3个月的时间跟踪整流机组故障情况,统计得出每月故障频次为2.33次,超出了预期目标!”小组成员赵永超欣喜地说,此次活动有效减少了90万吨电解铝整流机组故障频次,每年可节约生产成本113.54万元。

为进一步巩固此次QC活动成果,小组成员整理和总结改进工艺,对90万吨电解铝整流机组纯水控制柜进行规范化管理,并对设备说明书、设备档案进行更正,将此次活动成果制定为标准,为今后同类设备优化改造提供了依据。

“每一次的成功背后都不是单打独斗,而是团队的齐心协作。”“通过此次活动,我进一步掌握了饼分图等工具的运用。”“此次攻关,让我在实践中锻炼了本领、积累了经验,提高了分析问题、解决问题的能力。”……成功啃下“硬骨头”后,团队每位成员都收获颇丰、成就感满满。