2020年9月8日上午9时许,山西省囊汾县宏源焦化公司一车间(TJL4350D型,60万吨焦化),发现焦炉烟气脱硫风机停机后,炼焦车间副主任,脱硫岗位主操二人去现场核查,先后发生了两次爆炸。爆炸后企业立即启动应急方案,佩戴防护装备到现场进行搜救,有2人受伤(上面两人)。送往医院抢救无效死亡。
起初分析,因不明原因导致风机停机,焦炉加热风门极处的空气进入不了,助燃空气无法正常供给,加热煤气不能充分燃烧,废弃中可燃气体H2CO等易燃易爆介质大量积累在风机停运后采取的打开烟道翻板过程中,空气进入废弃系统,发生易燃事故。
企业生产能力120万吨/年焦化,7万吨甲醇。[一厂间60万吨焦,二厂间60万吨焦(SK43-60D型)甲醇10万吨生产能力]
原因分析:
从表面看,引发的爆炸在脱硫系统,引发的直接因素是脱硫风机停电。但如果细思考其原因,可以思考很多相关问题。
1、风机停后没有及时发现烟道吸力降低,未及时停止加热,如果能及时发现烟道吸力降低,马上停止煤气加热,即可避免发生此事故。
2、焦炉烟气脱硫风机停了,烟道插板阀门应该连锁提起来,这样不影响焦炉加热运行,在新修订的焦化安全规程上有这方面规定。大家可以找见10.1.44焦炉烟道余热利用及脱硫脱硝装置应符合下列规定:a、应保证焦炉烟道吸力稳定,且焦炉烟囱始终处于热备状态;b、焦炉总烟道应设置电动闸板,引风机事故停机时,连锁加热煤气行程立即拉正,电动闸板自动开启。C、~~~d、~~~从上面规定来看,该厂只要两道连锁有一个起作用,就不会发生事故,可惜两道把关措施都没有,具体情况不作评论,可惜、可叹就这么出了事故。
3、焦炉加热原来是依靠烟筒的高温(高温、温度)产生的热浮力维持正常加热,也就是说进入焦炉加热系统的风量就是依靠烟囱的热浮力吸进去的,从风门板处吸入焦炉燃烧室之前的蓄热室下端的,风吸进去后把蓄热带入火道与煤气燃烧,废气退入另一个蓄热室,将热量留下后排入烟囱。现在增加了脱硫装置,有了引风机,这样引风机启动后产生吸力,保证焦炉燃烧系统煤气燃烧需要空气量。一旦风机故障停车,加热系统如果不及时处置就会造成混乱甚至爆炸。最好的办法只能是紧急停止煤气加热。故此,引风机必须与煤气加热系统联锁,一旦引风机停了,立即连锁关闭煤气。
等一切顺利启动正常之后(来电恢复引风机及脱硫系统再恢复加热。).实际操作中,千万要最后恢复加热煤气,而一旦在遇到引风机停机,烟道吸力下降时第一时间检查加热煤气是否关闭,煤气行程是否拉正。
4、不能完全依靠连锁
从此事故看,爆炸地点表面上是在脱硫,其实在烟道分烟道走廊,不排除还有其它可能。
当停电时如果交换系统也恰好停电了,这就要求人工关闭加减考克,这点在焦炉操作规程里都有,不多说了。
5、为什么出现连续的两次爆炸?
煤气爆炸的三要素是什么?大家知道是:一定的浓度,局限的空间,还有就是明火或者温度。三个条件具备了就会发生爆炸。当缺失一个条件也不能爆炸。
我们知道,如果埋地的管道(煤气)发生爆炸,爆炸热气浪向上扩散,在管道附近会形成真空,在吸入空气,二次泄露煤气混合爆炸。这次的事故类似埋地管道的泄露爆炸。如果不切断煤气,会形成三次甚至更多次间歇的爆炸。
这次宏源的爆炸,看起来在脱硫,其实煤气加热系统没有关闭,处置不当才是祸根。当然,还有一个可能,就是两个焦炉各发生一次烟道爆炸.
6、我们应该吸取的教训和防患措施
①组织一次相关人员的讨论学习,对类似事故有予模拟演练活动案。
②岗位操作工要熟知应急处理相关措施,具备必须的知识。
③对连锁设备(闸板、风机、加热煤气装置)检查其可靠性。
④制定一个脱硫脱硝事故状态下保证焦炉安全生产的措施。