在钢铁生产的宏大画卷中,能源管理始终是至关重要的一环,是炼钢厂厂部领导降低成本的必抓项。
转炉冶炼的过程产生大量烟气,而煤气含量在一半以上,它不仅有极大的经济价值,而且通过对转炉煤气回收和利用,还可以降低生产成本,降低环境的污染。但是由于煤气柜柜容影响,煤气柜无法回收煤气,大量宝贵的煤气无奈点火放散,不仅给炼钢工作的成本回收蒙上了阴影,更对公司整体的能源回收工作造成了难以估量的损失。面对如此困境,河北荣信钢铁有限公司炼钢厂的全体员工没有丝毫退缩,他们以坚定的决心和无畏的勇气,积极探索,勇于创新,采取了一系列科学有效的措施,力求扭转这一不利局面。
首先,灵活调整一次除尘风机转速。这并非是一项简单的操作,而是需要在保障转炉炉前除尘效果的前提下,精准找到最佳转速。经过大量的实践摸索,环保工段杨占安发现当风机转速低于1400转时,会影响炼钢工冶炼观火。经过反复权衡和试验,目前将风机转速稳定设置在1420转。这一微妙的调整看似简单,实则意义重大。它不仅确保了炉前微正压处于正常状态,丝毫不会影响炼钢工清晰观火,更为关键的是,将转速从调整前的1480转成功降低至1420转,有效降低了烟道口烟气负压。这一改变带来的直接好处是显著减少了杂气混入转炉烟气的可能性,最大限度地抑制了一氧化碳的二次燃烧,从而使得一氧化碳浓度得到了大幅提升,同时节约电能。优化煤气回收程序控制也是此次改进的关键举措。炼钢厂与仪电部门紧密合作,共同优化程序,成功实现了柜容情况与转炉煤气一氧化碳浓度的连锁自动调整,即通过煤气柜的柜容容量,确定煤气回收的比例。通过这样精确到每一个区间的回收比例设置,确保了在不同的柜容条件下,都能最大程度地回收优质煤气,减少浪费。这就如同在一条精准调控的生产线上,每一个环节都恰到好处地运转,不浪费一丝一毫的资源。在设备管理方面,炼钢厂更是下足了功夫。设备副厂长荣立江深知,设备的稳定运行是提高煤气回收效率的基础。他要求环保工段对蒸发冷喷枪进行全面细致的检查,确保所有喷枪工作正常,避免一氧化碳二次燃烧,消耗宝贵的能源。同时,结合维修专项排查烟道法兰、蒸发冷接口、粗灰细灰输送、电场等各点位的密封情况,进行全面体检,避免杂气进入回收系统的通道,从而影响煤气回收的质量和数量。此外,严格检查杯阀动作程序及相应时间,保证单体动作时间在规定以内,确保在每一个瞬间,煤气的回收和放散都能完美的运行,保证煤气回收效果。经过不懈的努力,炼钢厂终于迎来了令人欣喜的成果。通过数据统计,煤气发电量大幅提高。这一显著的提升,不仅仅是数字上的变化,更是炼钢厂全体员工智慧与汗水的结晶。它意味着更高的能源利用效率,更低的生产成本,更环保的生产方式,为公司的可持续发展注入了强大的动力。未来,炼钢厂将继续秉持创新、高效、绿色的发展理念,不断优化能源管理体系,为推动钢铁行业的高质量发展贡献更多的力量。相信在全体员工的共同努力下,炼钢厂必将在能源回收利用的道路上取得更加辉煌的成就!