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首钢股份大型高炉称量斗阀箱检修技术分析

2024-08-19 15:32:45

来源:世界金属导报

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背景及存在的问题

首钢股份三高炉容积为4000m3,称量斗阀箱(见图1,亦称称量斗溜槽及支架,上部通过八角溜槽法兰与左右料罐相接,下部与中间漏斗相接。其内分为三个区域:左区、右区、中部区域。左区和右区内部从上到下各安装着一套八角溜槽、调节阀、下密封阀;中部区域经中间漏斗直通炉内,中部区域顶面,左、右区域顶面有检修盖。称量斗溜槽经钢结构支架支撑在炉顶框架上。称量斗溜槽及支架包括下密封阀、调节阀)的检修更换,需拆除料罐(图2)、换向给料阀(图3)等设备,具有吊装高度高,单件重量大,施工垂直区域大,且施工平面区域小等特点,给安装带来很大难度,需要制定切实可行的安全措施。检修工期紧,所有的拆除、安装施工要在7天内完成,这就要求施工单位在施工组织、人员调配上均须及时、准确,要合理安排工序,各专业之间相互穿插,相互协作,为对方创造施工条件。

由于三高炉停产检修工期紧张,炉顶设备拆除、安装工作量大,炉顶设备又是高炉核心设备,精度要求比较高,给拆安工程带来很大难度。炉顶料罐、炉顶称量斗等设备重量大,给吊装带来难度。

技术分析

2.1 检修前准备

1)在检修更换称量斗阀箱设备时,炉顶天车使用频繁,单件重量大,在检修前炉顶天车包括机械、电气设备必须进行保养一次,80吨吊车的钩头需更换并负载试重,还需负载旋转360º,确保检修期间天车正常使用。

2)称量斗阀箱设备需要用汽车运输,300吨吊车配合,场地提前预留好。

3)将80吨天车吊装孔下方备件、杂物清理干净,拆除泄灰管、围栏,达到施工条件。

4)料罐平台需预先铺设钢板,用于存放设备备件。

5)需拆除的活动平台(标高72m、68m、64m)要提前拆除一部分并倒运至0米,具体要求为每层中间7块大活动平台,东西两侧各7块小平台,均从北侧开始拆除5块,剩2块,并制作安装栏杆及踢脚板。

6) 检修前清理、平整场地,用来存放炉顶拆下的料罐、平台、管道等设备。

7)检修前将称量斗四个柱脚与炉身的四根立管连接,并用三角斗进行加固。

8)检修前在48米平台制作安装一个过跨车,方便进出钩机及其他设备件,大方人孔上方制作安装一个防护棚。

9)检修前将64m、67m、71m平台大梁剪扭型螺栓进行拆除,更换成高强螺栓,为方便活动需拆除大梁,要提前在梁的下方制作安装梁拖。

2.2 检修技术分析

2.2.1设备拆除

1)由上到下开始拆除N1机头除尘管道(图4)、罩子和平台,由于除尘管道及弯头要更换新件,切割时要根据备件长度尺寸来操作。

2)拆除下料库及分料横梁、翻板阀箱及除尘管道、翻板阀箱平台(标高62m)。                   

3)拆除料罐两侧进出位置的各种管道、电线电缆、监控设备、照明灯具等附属设施,拆除料罐周边平台及梁,拆除一均管道、受料斗、波纹器。需要注意的是,一均管道要做保护性拆除,切口位置为吊架前方200mm处;一均管道立管拆至72m平台旋风管直段处切开;平台上方波纹器拆上口,拆除后三通管道连同波纹器存放在本层平台两侧。

4)拆除上密活动平台,拆除平台梁,用80/15吨吊车吊至0米过跨车上,倒至指定位置。

5)料罐分体切开,切开位置为吊耳上部焊缝处,料罐利用板车在除尘管道下侧进入拆除件备件存放区。料罐切开前,两个料罐纵向及横向要打中心线,每个料罐要取4点作为标高基准点,要与高炉四角支柱保持一至,作为永久观测点。切口前要制作4对定位块并焊接牢固。切割与焊接要由专业焊工操作,焊接前先将定位块螺栓紧固(螺栓规格为M48×200,强度为8.8级)。

6)将料罐切开后分体拆除吊运,用80吨吊车起运到48m平台,再用48m平台吊车,从吊装孔吊至0米平板车上,再用车倒至场外,300吨吊车配合吊至指定位置。

7)将称量斗支柱上部加固,拆除称量斗周边液压管等各种管线。称量斗拆除前要完成更换中心喉管,回装短节和波纹器,短节上下口清理干净,穿好螺栓不紧固,不加石棉绳,波纹器压缩80-100mm,用型钢加固死。

2.2.2检修技术分析

1)称量斗阀箱拆除技术分析:吊点为称量斗原有吊装点,卡扣需用35吨×4件,钢丝绳需用Ø40mm×12m×4根,称量斗起升高度超过下密平台栏杆后,需用溜绳旋转90º,吊离高炉本体至48m平台,然后再旋转90º,恢复至原来方向,再用48m平台的80吨吊车吊起称量斗,从吊装孔处吊下,再旋转90º放至0米100吨平板车上。

2)称量斗阀箱回装技术分析:回装参照拆除方法,称量斗就位后先穿四个柱角螺栓并紧固,螺栓紧固顺序及紧力要符合要求。清理称量斗下口,清理三角斗上口,盘好盐水石棉绳,要求4圈以上。用4个5吨倒链、4个千斤顶配合,拆除临时立柱及防倾倒型钢,起升三角斗找正穿螺栓,螺栓要对角紧固,法兰之间缝隙为7-8mm。

3)回装料罐下半部技术分析:料罐下口及称量斗上口要清理干净,石棉绳直径为Ø19mm,每道口要求4圈以上;法兰连接时,所用螺栓要全部穿入,包括称量斗弹簧螺栓等;螺栓要对角紧固,法兰之间缝隙为7-8mm。

4)回装料罐上半部技术分析:料罐上下部定位块要连接好,焊口找正,错边量为1-2mm,纵横中心线要上下一致对齐,标高要与原标高一致。焊口要清理干净,焊肉要求焊透,多层多道焊接。

5)回装其他设备技术分析:回装上密平台梁、活动平台、上密周边小平台、小受料斗,回装波纹器、一均管道、弯头及短节、液压管等管线,回装62m平台梁、活动平台,安装换向给料阀、安装旁通管,回装71m平台梁、活动平台,安装N1机头下料库、溜子、除尘罩子,回装上下密油缸、节流油缸、换向溜槽油缸油管和干油管,回装料罐东侧进出位置上的、各种管道、电线电缆、监控设备、照明灯具等附属设施。

6)调整试车和清理施工现场。

结论

通过对首钢股份大型高炉称量斗阀箱设备的检修技术分析,解决了更换称量斗阀箱施工垂直区域大,且施工平面区域小,安装难度大,施工工期紧等问题,主要问题是料罐的高度为9.78m,超出了吊装出口的高度2.38m,首次采用料罐分切的方法解决高度超标的问题,保证了所有的拆除、回装施工要在7天内完成,能在有限的检修时间内快速有效地完成更换称量斗阀箱设备。