立足岗位创新,促进点滴改善。今天,我们聚焦优钢一轧厂,看他们如何通过改造修磨台车,不仅解决了生产中的难题,更在确保生产效率的同时,显著降低了成本,为企业发展注入了新的活力。
在优钢一轧厂线四车间,修磨台车在修磨240方坯料时遇到了无法翻面的问题,导致这类钢坯必须转运至其它车间进行修磨,增加了不必要的转运费用和时间成本。面对这一挑战,优钢一轧厂迅速响应,组建改善团队,直击问题核心。经过细致入微的现状分析与问题诊断,团队精准识别出台车挡块过长导致的翻面障碍,成为制约生产效率与成本控制的关键因素。
“我们当时就想,能不能通过一些简单的改造,解决这个难题呢?”带着这样的思考,优钢一轧厂修磨协调工赵阳开始了探索之旅。他们以问题为导向,勇于探索,通过精确测量与细致观察,创造性地提出了缩短台车挡块、加高托盘的改造方案。
这一方案解决了翻面问题,实现了240方坯的就地修磨,从根本上解决了转运费问题。更重要的是,它拓宽了修磨台车的适用范围,使得150至240多种规格的坯料均能在一台车上高效完成修磨作业,极大地减少了挡块更换次数,降低工人劳动强度,生产效率显著提升。
“这一改进措施不仅直接改善了修磨台车的功能,更是我们实施精益管理理念的具体展现。”赵阳表示,经过实施这一改善措施,不仅直接降低了生产成本,还提高了生产线的整体效率和灵活性,有力支持了企业降本增效的目标。
未来,优钢一轧厂将持续秉承精益管理的核心思想,鼓励员工勇于发现问题、敢于提出解决方案,共同推动企业的持续发展和竞争力提升。同时,也将持续加强精益管理的理念和方法在实际生产中的深度应用,实现更加高效、低成本的生产模式。