立足岗位创新,促进点滴改善。今天,我们走进普钢预装车间,看他们如何通过持续的创新与改进措施,实现运营成本的有效降低,进一步助力生产顺行,彰显了精益管理在降低成本、提高效率方面的重要作用。
目前,普钢各分厂所使用的370型轧机,因传动侧的设计问题,长期面临着轴承进水及内圈位移等难题。这些问题不仅为生产流程的顺畅运行带来了不确定性,还增加了生产成本,并给产品质量的稳定性带来了隐患。针对这一现状,普钢预装车间主动出击,提出了对外端盖进行改造升级的创新方案。
“深入分析设备现状后,我们发现370轧机传动侧的设计缺陷是导致轴承进水和内圈移位问题的根源。”普钢预装车间轧机装配作业区作业长王递军介绍道,“为改变这一状况,我们结合实际工况和技术难点,对传动侧外端盖进行了改造升级。”
这个过程并非一帆风顺,改善团队进行了4次尝试,不断调整和优化方案,最终确定了这种一体式内置密封件的改造方案,并在轧辊轴承档增加密封环,采用过盈配合固定在轴承档上与内圈紧贴,既可与密封圈配合起到阻止冷却水进入的作用,也可阻挡内圈发生移位。
“改造后,经过一段时间的上线使用,效果显著。”王递军说,原先经常出现的内圈移位与轴承座渗水等问题得到了明显改善,不仅提升了生产的稳定性,还延长了轴承的使用寿命,降低了生产成本。据估算,每年可为线三车间节省约10万元。
目前,这套改造方案正在被积极推广并应用于其他车间的轧机上,提升了整个生产线的效率与可靠性,为公司的稳定运营和发展提供了强有力的支撑。
未来,普钢预装车间将继续深化精益管理,不断探索和攻克生产过程中存在的痛点与瓶颈,汇集智慧与技术创新的力量,持续不断地推动技术革新与流程优化,实现成本降低和效率提升,为企业的可持续发展注入强劲动力。