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板材热连轧厂这个精益课题,提质稳产、降本有道!

2024-07-11 11:05:43

来源:本钢板材

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精益学院丨《降低2300线轧破硌印返修率》精益课题案例分享

运用精益思维立项思路

板材热连轧厂2300产线承担热连轧厂80%以上的品种钢生产,涵盖汽车外板、管线钢、宽板、薄规格、冷轧高强钢、双相钢及厚规格花纹板等,主要为高难度、高表面、高附加值产品,品种品类多、规格繁杂。受上述因素影响,2300线轧制难度增加,特别是轧破硌印缺陷对产线产能提升及成本控制均造成影响。

据统计,2023年2300线6-12月轧破硌印缺陷返修率对标湛江、京唐行业标杆(缺陷率为0.08%)存在一定差距,对产线提质稳产,降本增效存在较大影响。通过导入“精益管理”理念,着力打造“精益求精”的生产管理模式,结合热轧2300机组轧破、硌印缺陷返修率现状。为提质稳产,比照标杆、缩短差距,选定“降低2300线轧破硌印返修率”精益课题。

攻关团队成员根据2023年下半年生产数据对轧破硌印缺陷影响因素进行分析统计,分析2300线2023年下半年带钢轧破硌印数据,通过饼图及柏拉图分析,轧破伤辊导致的硌印返修主要集中于带钢头尾,其中尾部轧破(甩尾)伤辊导致的硌印占比59%,头部轧破占比28%,累计占比87%。分析2300线2023年下半年轧破硌印数据,通过厚度及宽度柏拉图看出,厚度范围集中在4.0mm以下规格,占比71%;宽度范围集中在1500mm以下断面,占比90%,整体规格组距以薄窄断面为主。综上,2300线轧破硌印主要由于“厚度≤4.0mm,宽度≤1500mm的薄窄断面产品头尾轧破伤辊导致”,为重点改善方向。

项目攻关的过程

经过前期现状调查,“降低2300线轧破硌印返修率”精益课题小组成员通过头脑风暴、5W2H结合鱼骨图分析,确定薄窄断面产品头、尾轧破硌印缺陷末端因素共计19项。小组成员对影响因素进行汇总,并通过“专家打分法”确定出10项末端因素进行要因确认(3项末端因素可通过快赢改善),最终明确四项要因,针对轧线温降大、板形不良、飞剪切不净、精轧张力控制异常等四项要因进行了深入分析,找到改善点,逐一开展工作。

针对轧线温降大影响因素,通过轧线保温罩投入以及轧制速度提升,2024年1-5月数据终轧温度控制稳定性明显提升,带钢头尾温差控制在50℃以内,中间坯温度提高20℃以上,带钢整体温度均匀,尾部甩尾情况明显改善。

针对板形不良轧破硌印,优化模型参数。辊系凸度系数从0.3到0.35之间,调整为0到0.05之间,减小F1-F4机架供给F5-F7机架的凸度。调整F7工作辊窜辊参数,控制F7正窜+20mm以上,缓解辊缝下压引起的双边浪头部轧破问题。模型及张力控制优化后,带钢出精轧板形平直,轧制过程稳定,头部轧破及尾部甩尾情况明显改善。

针对飞剪切不净因素,检查飞剪滑板和锁紧缸并更换飞剪剪刃,同时利用检修停机时间,定期调整飞剪剪刃间隙,定期对飞剪切损量进行测试,优化剪切程序,提高剪切准确性。飞剪优化后,带钢头尾切除准确,头部轧破及尾部甩尾情况明显改善。

针对精轧张力控制异常,预防穿带时5/6号活套失张轧破:在模型表内穿带速度系数增加50%以上。预防轧制过程中跑偏:提高机架间张力10%-20%。模型及张力控制优化后,带钢出精轧板形平直,轧制过程稳定,头部轧破及尾部甩尾情况明显改善。

项目攻关的成果

通过以上措施的实施,2024年3-5月2300线轧破硌印返修率连续3个月低于0.08%,完成课题攻关目标,其中3-5月尾部轧破甩尾硌印返修率最低达到0.03%,头部轧破硌印最低达到0.01%,均完成攻关目标。

2300线轧破、硌印缺陷返修率从0.15%降低至0.08%,提升生产效率,产线产能得到充分释放,预计年减少缺陷返修率效益21万元、年减少轧破切废效益31万元,精益课题取得直接经济效益预计52万元。

此外,课题小组参照鞍钢板坯过料标准,制作”连铸板坯标准可视化看板“固化并执行过料标准。对精轧导尺标定操作进行优化管理,形成标准化作业卡,编号:“RC-SRSC-031”。将优化措施固定到管理文件制度中,保证措施长期有效执行。

通过本次课题攻关,团队成员分工协作、发挥各自特长,不仅增强了成员之间的协作意识和团队精神,而且提高了成员发现问题、分析问题和解决问题的能力,同时积累了宝贵的精益经验。