精益学院丨《提高酸轧机组入口时序》 精益课题案例分享
2024年板材冷轧总厂三冷生产作业区秉承集团公司“改革+精益”“数字+科技”四轮驱动战略,以五制配套计划值管理为基础,以对标找差为方法,以降本增效为目的,聚焦核心问题,强化课题管理,提升指标转化能力,实现企业效益效率全面提升,高质量发展。
课题背景
板材冷轧总厂3#酸轧机组下游工序有两条连退机组,一条镀锌机组。2023年3#酸轧机组产能无法满足下游工序满负荷生产时的原料需求,需要外部购买冷硬原料,大大增加运输和原料成本。同时2023年三冷轧由于3#酸轧机组产能不足,造成后道工序停机10余次,影响产能万余吨。在这种情况下需要提升酸轧机组产能,所以成立此课题。
现状调查、查找问题主要症结
通过酸轧机组近两个月的跟踪摸索,多次召开原因分析会,课题团队现场调研,采用头脑风暴法,最终确定了5项重大因素影响酸轧机组顺控时序速度。
运用精益工具,分析症结
查找根因并加以解决,实现PDCA循环
课题团队通过运用头脑风暴、解决问题十步、系统图、鱼骨图、快速改善、质量控制等精益工具等方法,实现了PDCA循环。
1.计划阶段(Plan)(1)分析现状:首先,对当前影响入口时序关键问题梳理,分解细化深入分析,识别存在的问题和瓶颈。
(2)设定目标:明确目的提高入口时序问题中可实施性、可改善性,同时明确课题推进中可能存在的难点,堵点对现场职工明确课题影响利害关系等。
(3)制定计划:制定实施步骤和时间节点。
2.执行阶段(Do)实施改善措施:深入研究分析入口时序中各设备状态和工艺环节,以定计划、定节点为手段,以小改促成大变为抓手,以合理创新求变化为动力制定措施方案,解决问题。
设备方面:通过合理优化设备工作流程,简化或合并顺控步,同时减少设备机械行程,提高设备运行速度。
工艺环节方面:
(1)深入入口钢卷生产工艺步骤,将单次剪切刀数由0.6米优化成0.8米。提升带尾甩尾速度,缩短甩尾耗时。增加焊缝检测手段,与上游工序沟通规范钢卷捆带的打捆位置。
(2)记录执行过程:执行结论和过程参数,是检验措施的最好镜子,规范记录为后续的检查和总结提供依据。
3.检查阶段(Check)(1)对比效果:将改善后的运行效果与预期目标进行对比,评估改善措施的实际效果。
(2)纪律要求:准时化操作、质量控制、原因追溯,保证项目无障碍进行。
4.处理阶段(Action)(1)总结经验:总结过程,形成标准化的操作流程和技术规范,不能立即解决的做长期的攻关方向跟踪。
(2)持续改进:不断调整和优化,形成持续改进的闭环管理。
取得成果
经过课题团队成员数月的不懈努力,该课题已完成设定目标。团队通过采取查找问题、分析问题、项目实施、改变工艺操作习惯、创新工艺等一系列有效措施,使酸轧机组入口时序每次运行可提升27%,每月创效589万元,年创效7068万元。
结束语
1. 经过本次酸洗入口段时序提升课题攻关,运用精益管理工具系统图分析,查找出问题症结,以问题症结为导向开展课题攻关。同时提升了各专业人员相互协作,务实创新的能力。此次课题实施过程中,修改控制程序15项,修订控制标准2处,改善提案4个。
2. 针对课题中未能达成目标的两项工作:(1)“钢卷双捆带”捆带位置不在要求内的问题,下一步继续作为攻关项目,与热轧工序协调研究改造方案。
(2)通道线除尘能力不足,下一步采取除尘设施改造,提升酸洗入口段除尘能力,降低通道线环境对焊缝质量的影响。