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板材公司精益课题拓宽降本增效新路径

2024-06-20 10:53:41

来源:本钢板材

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日前,在经过“代表现场讲述+专家提问点评+评分综合排名”后,《提高板材炼铁总厂硫铵收率》等5项来自板材公司基层单位的精益课题从14项精益课题中脱颖而出,被评为板材公司2024年第一期优秀精益课题,标志着板材公司2024年第一期精益课题大赛圆满结束。这是板材公司以精益课题为抓手,辐射引领骨干“克难关、创效益”,不断拓宽降本增效新路径的一个缩影。

今年以来,板材公司秉承本钢集团“改革+精益”“数字+科技”四轮驱动战略,深入落实“六化”“六有”生产经营理念,以汽车钢战略为中心,坚持“对标+精益”,围绕精益运营与集中一贯管理相结合、精益现场与五制配套相融合的整体思路,将精益管理融入生产经营管理全流程、全链条,实现效益效率的全面提升,打造汽车钢核心品牌,赋能企业高质量发展。

在实际工作中,板材公司将传承和弘扬新时代“鞍钢宪法”精神与深入开展精益管理工作有机结合,以五制配套计划值管理为基础,以对标找差为方法,以降本增效为目的,聚焦核心问题,以课题创效,实现精益问效。为了最大限度激发职工的创新思维及创效能力,板材公司精益办在全板材公司范围内开展精益课题大赛活动,活动分为两期。经立项阶段、实施及结项阶段板材公司过程辅导及结果评估,最终第一期精益课题大赛共有9家单位的14项精益课题参赛。

在板材公司2024年第一期精益课题大赛决赛评审中,本钢集团精益办负责人、板材公司科技创新部及运营管理中心业务骨干、爱波瑞公司顾问等专家评委,从经济效益、工具运用、逻辑思路、改善难度、成果固化、发表效果等维度,进行了生动的点评和客观评价。精益课题讲述人虚心听取评审专家意见和建议,与评审专家进行了深入沟通和交流,实现以评促改、以评促效的目标。最终,板材炼铁总厂《提高板材炼铁总厂硫铵收率》《提高新一号高炉产量》、板材热连轧厂《降低2300线轧破硌印返修率》、本钢浦项《降低4#镀锌机组辊系对带钢表面产生的划伤缺陷》、板材冷轧总厂《提升酸洗入口时序》共5项精益课题被评为优秀精益课题。

“精益课题是推动板材公司创效提质的核心动力。不仅为全员建立一套结构化问题解决思维,为职工提供了标准化的‘问题解决十步法模型’,而且进一步统一思想,共通语言,提升管理效率,最大限度释放精益效能,对汽车钢战略的进一步落实落地奠定了坚实基础,推动企业高质量发展。”板材公司精益办相关负责人说。

板材公司相关负责人,板材公司综合管理部负责人、精益办人员、各厂精益办主任及精益办挂职锻炼人员出席本次大赛。

性。为了满足对更高强度的需求,各钢铁企业根据不同成分设计开发了各种高强度螺栓用钢,如表1所示。另一方面,为了实现人类社会可持续发展,限制稀有合金的使用,业内正在开发更多的新型钢材。

在这一社会背景下,日本神户制钢开发了一种用于高强度螺栓的1600MP级调质钢,在节省合金用量的同时,还兼具抗延迟断裂性和冷锻性。本文介绍了所开发钢材的设计理念和性能。

1传统钢材和新开发钢材的材料设计理念

在开发常规高强度螺栓用钢时,原奥氏体晶界处的晶间断裂是调质型螺栓延迟断裂的特征之一,因此,提高抗延迟断裂性能的基本方针就是晶界强化,表2所示的成分设计现有已开发钢材的共同特征。其中,添加Mo和V并在高温下回火,并使片状渗碳体球化,可提高韧性和抗延迟断裂性,同时利用Mo和V碳化物的二次硬化实现高强度。不过,在这种设计模式下,随着强度的提高,必须增加稀有金属Mo的添加量。此外,还衍生出了制造性和合金成本问题,且高强度化也受到一定限制。

另一方面,非调质型螺栓也是实现高强度和抗延迟断裂的另一种方法。众所周知,非调质型螺栓没有原奥氏体晶界,因此,即使提高强度,也不太可能发生脆化。另一个优点是可以通过拉丝加工进行强化,而无需添加特殊合金,但高强度钢材在螺栓成型技术上还存在一定问题,尚未得到广泛应用。

本研发的目的是在不使用稀有金属Mo和节省合金用量的情况下,开发一种1600MPa级调质型高强度螺栓用钢,该钢种兼具抗延迟断裂性和冷锻性。为了在不使用合金碳化物的情况下提高强度,可以降低回火温度,但这会导致在原奥氏体晶界形成片状粗大渗碳体,从而降低韧性。因此,在低温回火时抑制片状渗碳体的形成和长大,以及提高韧性,这些至关重要,故而重点关注了Si。由于Si能抑制渗碳体的形成和长大,因此,在现有钢材中广为使用。此外,有报道称Si添加钢在400℃左右回火时会产生氢捕获效应,从而有望提高抗延迟断裂性能。另一方面,Si会降低冷锻性和抗延迟断裂性,因此,传统的高强度螺栓钢通常在设计时都会减少Si的含量,本研究过程中,尝试积极利用Si,在节省合金用量的同时实现理想的强度和韧性。

当从外部环境中渗透的氢超过断裂极限时,就会发生延迟断裂。强度越高,断裂极限值越低,因此,控制氢渗透非常重要。此外,考虑到氢陷阱可能会加速氢渗透。在此次开发中,为了同时减少氢陷阱和氢气渗透,添加了可以有效抑制氢渗透的Cu和Ni。表2显示了新开发钢的成分设计。

2成分对抗延迟断裂性能的影响

为了验证利用Si同时实现理想强度和韧性的新理念,使用表3所示的Si添加量不同的钢材作为钢样,并以1000-1200MPa级SCM435和SCM440作为对比材料,进行延迟断裂试验。

图1显示了延迟断裂试验结果,在1200MPa以上的高强度范围内,钢样表现出与1000-1200MPa级SCM钢材相同的抗延迟断裂性能。此外,不同钢样间的比较表明,Si的添加量越高,在高强度范围内的性能越好。结果表明,1.8%Si钢具有作为1600MPa级螺栓用钢的应用潜力。接下来,为了验证添加Si对抑制晶间断裂的影响,对抗拉强度1500-1600MPa的SCM440(1565MPa)和1.8%Si钢(1604MPa)进行了延迟断裂试验后,对断口进行了观察,结果显示,SCM440显示出明显的晶间断裂,而1.8%Si钢则没有显示出晶间断裂,断口显示为准解理断口和韧窝的混合断口。从断口表面的观察结果可以确认,1.8%Si钢在1600MPa强度范围内的晶间断裂受到了一定抑制。

为了考察Si对碳化物析出的影响,随后对钢样和SCM440进行了金相组织观察和差示扫描量热分析(DSC),金相观察结果显示,随着Si添加量的增加,碳化物变得更加细小,原奥氏体晶界上的碳化物也变得更细小。另外,通过比较1.8%Si钢和SCM440,可以确认1.8%Si钢中的碳化物明显更细小。差示扫描量热分析(DSC)结果如图5所示。从图5可以看出,随着Si添加量的增加,渗碳体的析出温度向高温一侧移动,1.8%Si钢中的析出温度超过了400℃,这表明1.8%Si钢中的渗碳体析出明显受到抑制,碳化物变得更细小。

测定了氢扩散系数,以验证金相组织观察中证实的碳化物细化是否产生了氢捕获效应。结果如图3所示,氢扩散系数随着Si含量的增加而降低,这表明碳化物细化改善了氢捕获效应,明显抑制了钢中的氢扩散。此外,还验证了Cu和Ni对耐腐蚀性能的改善,其目的是减少从环境中渗透的氢气量,结果如图4所示。1.8%Si钢的腐蚀量降低到SCM440的1/3左右。随着耐腐蚀性能的提高,还能有效减少与腐蚀相关的氢渗透。

由此可以推断,1.8%Si钢由于减少了晶间碳化物,碳化物细化改善了氢捕获效应;由于添加了Cu和Ni,有效提高了耐腐蚀性,抑制了氢气的渗透,从而提高了抗延迟断裂性能。

3螺栓试制评估

作为最终评估,进行了螺栓试制,以评估螺栓的成型性、锻造力和抗延迟断裂性能。考虑到添加大量Si后相变温度的变化,在进行球化退火后,在零件成型机上分三个阶段进行了M8螺栓的试锻。试制螺栓没有出现裂纹或其他外观质量问题,且法兰和颈部底部的锻造流线无异常,成型性良好。

图5显示了试制螺栓的锻造力。其中,1.8%Si钢的锻造力一直远高于SCM435,但在第三阶段差值仅为8%,可以顺利成型。通过优化球化退火条件,即使是Si添加量较高的钢材也能顺利进行锻造。对试制螺栓进行了延迟断裂试验,结果如图6所示。1.8%Si钢在1600MPa级强度范围内的抗延迟断裂性能高于1200MPa级的SCM435,借助螺栓的延迟断裂试验,也验证了其作为1600MPa级钢材的应用潜力。

4结语

通过利用Si元素,神户制钢所自主开发出一种1600MPa级调质型高强度螺栓用钢,不仅节省了合金用量,同时具有抗延迟断裂性和冷锻性。该钢种目前已投入批量生产,为了应对碳中和挑战,今后还将在高强度钢领域发挥重要作用。