立足岗位创新,促进点滴改善。今天,让我们走进特钢事业部大棒分厂,探索他们如何以精益管理理念为核心,用创新思维,积极探索细节上的突破,为企业的稳定运行和经济效益的提升注入强劲动力。
在日常生产中,轧辊迷宫环作为轧辊上的重要部件,其尺寸精度会影响生产线的效率与安全。然而,大棒分厂8565轧辊动迷宫环在长期运转使用过程中,受轧制力的冲击,迷宫环与轧辊辊径接触处磨损严重,导致内径偏大,无法满足与轧辊辊径的过盈配合要求。这不仅影响了轧制精度,还增加了设备故障的风险。传统的解决方案是更换新的迷宫环,但新采购成本高昂,给分厂带来了较大的经济压力。
“为了降低生产成本,大棒分厂工艺技术团队深入分析问题,积极探索新的解决方案。”大棒分厂工艺工程师陈仪桂表示,团队通过对迷宫环磨损情况的深入分析,收集现用轧辊辊径尺寸数据,确定了辊径尺寸范围。技术团队采用堆焊修复技术,利用焊条对磨损部位进行堆焊,增加约2毫米的厚度。堆焊完成后,再委托专业机构进行车削加工,恢复至原始图纸规定的尺寸。
这种修复方式不仅满足了使用需求,而且其成本远远低于重新采购新件的成本,实现了显著的经济效益,预计节约成本约2.3万元/年。
“我们还将这种方法推广运用到工装设备的其他易磨损部位,如导卫的导辊和耐磨板等,不断挖掘生产过程中的改进点,探索更多创新技术和方法,以实现更高水平的生产效率和经济效益。”陈仪桂表示。
大棒分厂的这一举措,不仅体现了精益管理中“持续改进”和“价值创造”的核心思想,也展现了企业对资源的有效利用和成本控制能力。通过精准定位问题、科学分析原因,并结合实际制定有效策略,大棒分厂成功地将潜在的成本负担转化为节约优势,为企业的可持续发展提供了有力支持。
未来,大棒分厂将继续坚持精益管理的理念,不断探索和实施创新技术,以更高效、更安全、更环保的生产方式推动企业的持续发展,为行业的进步和发展贡献更多的智慧和力量。