立足岗位创新,促进点滴改善。今天,让我们走进普钢一轧厂,探索他们如何通过精益管理理念,创新飞剪刀片,大幅提高生产效率,为企业的稳定运作和经济效益的提升提供坚实支撑。
在普钢一轧厂,3#飞剪处的飞剪刀片在剪切高强度、低温度的钢筋时,经常会出现刀片爆裂的问题,这不仅影响了生产效率,还增加了生产成本,同时存在安全隐患。
“以往,我们使用的飞剪刀片是平口刀片,它在剪切低温钢筋时,在线使用时间往往不足8小时,频繁的更换和维修严重影响了生产节奏。”普钢一轧厂机械设备主任工程师周志军表示。
飞剪刀片新老对比(左新)
为了打破这一瓶颈,普钢一轧厂积极寻求技术突破,对现有的飞剪刀片进行了全面的分析和研究。经过多次讨论和实验,分厂发现,传统的平口刀片设计在剪切低温钢筋时,因为受力不均导致刀片容易爆裂。
为了找到有效的解决方案,分厂不仅内部进行了深入讨论,还积极向外部专家和技术团队寻求帮助,最终提出了一项颇具创新性的改善方案,决定对3#飞剪处的平口刀片进行升级,采用孔型刀片设计,通过精确计算各规格的最大尺寸来优化刀片孔型,从而扩大剪切面,降低刀片爆裂的风险。
“这一创新方案的实施,使得3#飞剪的刀片在线使用时间提高至48小时,大大降低了刀片更换频率,减少了成本。”周志军表示。
此外,为了确保员工的安全,普钢一轧厂还在3#飞剪入口处安装了摄像头,使得维修人员可以在冷床控制室内实时监控刀片的使用情况,无需进入剪切区域。“这一创新改善,不仅提升了生产效率,还有效保障了员工的人身安全。”周志军表示。
经过此次精益化改造,普钢一轧厂不仅成功克服了传统飞剪刀片存在的问题,实现了生产效率和安全性的双重提升,还为公司的经济效益和可持续发展提供了有力保障。
展望未来,普钢一轧厂将继续坚定推进技术创新与人才培养工作,以实际行动诠释精益管理,以创新思维引领生产革新,朝着更加高效、安全的生产目标稳步前进。