走进炼铁厂喷煤车间,让我们见证他们如何将创新思维注入每一个细节,持续寻求突破,关注生产设备优化,推进设备升级,不断提高生产效率,加固生产安全防线,助力企业降低成本、提升效益。
在喷煤车间的日常运作中,喷煤磨机的稳定运行影响整个生产线的效率和产品质量。然而,在生产磨机运作中,每当液压油缸漏油,不保压的问题成为了车间管理的一个难题。传统的检测方法需要停机逐步排查,才能判定液压油缸内漏位置。在拆除过程中,油缸油的泄漏还会对现场环境造成污染,同时也存在工作人员滑跌等安全隐患。
为了彻底解决这一问题,喷煤车间集思广益,对磨机油缸油管进行了创新性改造。“经过尝试,我们确认了最佳改造方案,就是为每个磨机液压缸油管进出口安装高压球阀。”炼铁厂喷煤车间喷煤工艺技术员管孝玉表示,这一举措不仅极大地提高了生产效率,而且带来了诸多方面的显著优势。
首先,高压球阀的引入显著提升了检测效率。传统的检测方式需停机并拆除油管,如此不仅耗时较长,加大了维修人员的劳动强度,而且对生产线的连续性和稳定性产生影响。现如今,工作人员仅需关闭油管进出口球阀,便可快速判断油缸的漏油状况。这种即时的反馈机制使得问题得以迅速发现和解决,从而极大地提高了工作效率。
其次,高压球阀的紧密性确保了油缸内部油不会溢出。在传统的检测过程中,油缸油的泄露不仅污染了现场环境,还增加了工作人员的安全风险。经过改造,检修过程中可直接关闭球阀,油缸内部的油不会溢出,从而有效保护了现场环境,消除了安全隐患。
值得一提的是,高压球阀的引入不仅解决了当前的问题,而且在发现油缸油管漏油时能够及时关闭球阀,减少能源浪费。
此外,高压球阀的安装还为喷煤车间带来了更多的长期效益。由于检测过程无需停机,这意味着生产线的连续性得到了保障。高压球阀的耐用性和稳定性也确保了喷煤磨机的稳定运行,企业的生产效率和经济效益得到了进一步提升。
喷煤车间通过引入高压球阀进行创新性改造,不仅解决了长期以来困扰车间的油缸内漏问题,还为车间带来了工作效率、安全性、节能环保的多重提升。在未来的日子里,喷煤车间将继续以创新为引领,深入推进设备改造,力争实现更高效、更安全、更环保的生产,为企业的可持续发展贡献更多的力量。