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“质”地有声 永钢特钢公司:创新改造出实招 穿水装置上下线效率提高

2023-11-14 10:51:42

来源:江苏永钢集团

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夯实基础管理、助推产品提档升级。今天一起走近特钢公司大棒分厂,看他们如何以创新创效项目为引领,大力开展技术攻关,推进提质增效,让技术创新“金点子”,结出降本增效“金果实”。

在非调钢生产前,大棒分厂需要切换生产工艺,在更换轧机的同时,对穿水装置进行工位切换和穿水管调整固定。在生产中,分厂发现轧机上下线完成后,常常穿水系统仍未完成上下线,导致生产效率较低。现场作业几乎全部依靠人工操作,既浪费劳动力,还存在人工作业安全隐患。

为此,大棒分厂成立了QC小组,对生产工艺切换穿水上下线数据与轧机上下线数据进行跟踪对比。“我们设定了攻关目标,将穿水系统上下线时间降低至轧机单次平均上下线时间,提升生产效率,降低能源消耗。”特钢公司大棒分厂机械设备工程师蒋国祥表示,QC小组经过头脑风暴,确认改善穿水切换方式、改变穿水辊道高度调整方式和固定方式的改进方向,提高自动化操作水平,通过设备本质安全来解决人工作业安全隐患。

为实现穿水工位在线切换,QC专项小组将现在的人工拆装、吊运方式改进为在线横移切换方式,由液压缸驱动前后两段小车,在小车上安装穿水管及空过辊道。同时,在每节活塞到位后下方增加聚氨酯垫块,保证不会出现因后续活塞伸出导致下垂的不同心现象。操作人员可通过操作箱按钮进行工位切换,多工位位置均能达到目标位置。

为改变穿水辊道高度调整方式,QC小组使用液压马达驱动蜗轮蜗杆装置和辊道升降。在液压系统上配套同步马达,强制两台液压马达机构同步升降。通过液压阀的锁定功能及蜗轮蜗杆的自锁功能,确保辊道升降到位后能够稳定支撑。同时,在辊道4个角各增加一套气缸驱动的斜板锁定机构,实现在任何高度进行支撑锁定,生产时通过气动阀控制,使气缸两腔通气,确保锁定稳定。

经过改造,穿水装置切换时间上线缩短了90分钟,下线缩短了60分钟,减少了加热炉能耗、电耗和人工费用,提高轧制产量,预计每年节约费用约18万余元。此外,穿水系统切换过程中实现自动化,还大幅提升了安全性能,减轻劳动强度。

下一步,大棒分厂将持续改善,优化操作标准,推动绿色化、智能化发展,进一步提高作业效率,用“工艺改革”赋能降本增效。