在7月召开的2023半年度工作会议暨降本增效动员会上,总裁吴毅指出:要深入开展降本增效行动,坚持推进精益运营,提升生存竞争力,为高质量发展强基固本。各单位高度重视,闻令而动,迅速传达贯彻会议精神,锚定任务目标,深入谋划落实,用实际行动为企业降本增效提供支撑,奋力完成全年各项目标任务。
今天,我们一起走进炼钢一分厂,看他们如何紧扣工艺降本主线,抓牢重点、撬动难点,严细生产组织,推动降本工作取得实效。
渣料成本是转炉炼钢成本的重要组成部分,因此,降低渣料成本成为炼钢厂的重点工作之一。“为不断降低渣料成本,炼钢一分厂积极作为,成立了降低渣料成本专项攻关小组,深入对标杆、查原因、找对策。”炼钢一分厂炼钢工艺工程师鄂学东表示,经过跟踪总结,专项小组发现了渣料结构不合理、炉渣碱度高、炉渣MgO含量高等问题导致了料渣成本偏高,于是制定了一系列的措施,通过优化渣料结构、强化管理、提高操作水平等方式,有效降低了渣料成本。
首先,专项小组开展优化渣料结构工作,大批量使用石灰石替代石灰造渣。“我们通过对岗位人员进行石灰石冶金工艺的基础操作培训、渣料替代专项培训、操作难点培训等,让岗位员工熟悉了解为什么要加、什么时候加,有效支撑渣料结构降本。”鄂学东表示,团队还制定了加料配比参考标准,通过指标管理和绩效指标分解考核等,强化内部管理,凝聚巨大合力。通过狠抓落实、优化操作,渣料成本有效降低,指标持续改善。
其次,专项小组通过取渣样、校化验等一系列的检验分析,发现化验实际成分高于加料预警模型指导标准。于是专项小组对加料预警模型进行完善,通过大数据的分析与应用,调整关键参数,精控入炉渣料,规范了员工操作,减少数据偏差造成的渣料用量超标,实现过程异常高效管控,节约了生产成本。
同时,新增了转炉热量模型,根据每种冷料的热效应,指导加料总量,监控热量变化,以便及时调整渣料数量,避免浪费。通过转炉热量模型的合理运用,降低了渣料消耗,同时优化了渣料结构,熟料消耗占比逐步降低。
通过操作、技术、管理等方面的精益化改善,1-8月份,炼钢一分厂转炉渣料实现降本1.61元/吨钢,产生效益约230万元。在接下来的工作中,炼钢厂将继续瞄准关键,自主攻坚,深挖潜能,多层面、全工序寻找降本点,打好技术创新、工艺优化、降本增效“组合拳”,全面完成各项任务目标。