精益改善
“以前需要1个小时的故障处理时间,现在5分钟就完成了!”在本钢浦项包装机组工作的设备维护人员韩旭兴奋地说。
包装机组是冷轧生产的最后一道工序,由周向打捆机,径向打捆机等设备组成,产品包装的质量和效率直接影响本钢的品牌信誉。近日,镀锌设备Part组织精整区域技术人员自制小程序试行成功,8月份小停时间同比降低90%,预计年降低包装成本25万元。
包装机组的设备由多台PLC控制,投产以来一直运行良好,但是没有HMI系统,对于故障查找不方便。伴随客户对质量和交期的要求不断提高,优化机组的后台信息系统显得尤为重要。本钢浦项开展精益管理以来,电气点检员张程和同事根据精益“十步法”要求,不断实践和探索,使用相关软件与多台PLC通过以太网通讯实现数据交互,历时3个月制作出了一套涵盖所有设备的HMI操作系统,并且还制作出相应的操作规程,使设备的整个动作运行用动画形式体现出来,机组有问题会出现报警。点检维护人员之前凭经验判断、查找故障点,现在电脑提示问题和解决办法,每班包装成品卷数量提高13.3%,一年多出120个班产,实现了效益效能双提升。