追求极致效率
节能低碳降成本
人人算成本 人人挣效益
“节能降碳,你我同行”。在2023全国节能宣传周来临之际,梅钢举行“追求极致效率 节能低碳降成本”专题案例发布会,5个案例获评优秀,体现了梅钢人坚定不移落实绿色低碳发展理念,以极致能效助推碳排放及用能成本双降的决心与行动。
今年以来,梅钢员工积极响应“以极致渡越钢铁冰川”的号召,聚焦节能降碳,开展用能诊断、加强节能管理、提升能源效率、改善能源成本,励志笃行、追求极致,展现出更强的激情和责任感。
降低焦炉高炉煤气使用量
1A1B焦炉自2008年投产以来已连续不间断生产15年,焦炉加热系统存在内部阻力大、煤气量消耗量大的问题。
为此,炼铁厂炼焦分厂燃管作业区成立了“降低一期焦炉高炉煤气使用量”攻关团队,通过翻阅炼焦技术资料、走访武钢同行交流和现场设备现状调查,采取了焦炉内部堵塞斜道疏通、减小高炉煤气蓄热室阻力、更换部分变形严重的格子砖、实现高炉煤气用量调节与系统阻力和炉温关系模型化控制、重新砌筑漏煤气封墙等措施。
目前,问题炉炉头温度平均提升了40℃;直行均匀系数由88%上升至94%,达到行业第一梯队指标;可减少使用高炉煤气3万m3/h,降本0.528万元/天。
降低除尘风机电耗
炼钢除尘系统耗电量约占炼钢总电量的35%,主要设备为转炉、精炼区域27台除尘风机,随着今年环保绩效达A项目建设,还将新增7台风机。
炼钢厂设备室以集管集控、风量合理调配、风机高效能运行的“三位一体”模式稳步推进除尘设备节能降碳,组建除尘能源管控小组,设立除尘系统能效提升项目,开展除尘节能攻关。
通过增设风机调速模型,开发单工位风量需求模型和转炉二次除尘调节模型,保证风机除尘效果的同时,以极致低速运行,降低了电耗。3月份以来,炼钢厂除尘风机吨钢电耗由11.08千瓦时下降到6.61千瓦时,每月创效101.3万元。
提高转炉煤气回收量
炼钢厂设备室一冶炼点检作业区围绕“一炼钢吨钢转炉煤气回收量提高到105立方米”的节能降本目标,与转炉分厂技术人员开展联合攻关,对煤气回收的影响因素进行现场跟踪和分析。
作业区实施冷端氧气分析仪设备改进,减少因设备问题导致的煤气无法回收;根据回收和停止浓度曲线分析,优化煤气回收程序;加强过程管理,每日早会对区域内涉及的能源消耗及回收数据进行集中分析和总结;邀请专家探讨煤气柜容、煤气中氧含量等指标的优化措施,在确保安全的前提下实现了煤气回收的最大化。
1-5月,一炼钢吨钢转炉煤气回收量比去年提高了8.13立方米,创效485.16万元。
降低3号RH水系统电耗
能源环保部二炼钢中心泵房班组负责二炼钢生产区域供水管网运行。在一次走访中,班组得知3号RH炉在轻处理工况下存在能源浪费,于是协同炼钢厂采取了措施优化工艺精准控制,实现了浊环系统自动智能分时控制,降低人工干预,减少RH炉浊环水系统设备运行数量,降低能耗显著。
实现分时自动化控制后,每小时平均减少电耗107kwh,年降低电耗39.63万元;三台提升泵取消,年降低电耗93.48万元,年减少碳排放量393.95吨。此外,班组完善一项标准化作业,总结一项先进操作法和一项技术秘密,正在申报一项发明专利。区域相关联锁及变频控制技术在全公司推广,都达到节能效果。
降低二号高炉铁水温降
物流部铁水配送中心主要承接公司铁水运输任务。铁水温降的降低可以减少转炉的能源消耗,对炼钢工序节能降耗起着举足轻重的作用。铁水配送中心通过对标发现,因空罐等待受铁时间长、重罐线上运行时间长,二号高炉铁水温降远高于平均值。
铁水配送中心及时调整运行组织模式,将二号高炉配罐模式由“2-2”优化为“1-2”的模式,减少空罐等待受铁时间,改善罐体温降;采用“1罐1拉”作业方式,降低重罐线上停留时间,减少罐内铁水温度损耗;加临时保温盖,通过增加物理保温方式,降低罐内铁水温度损失。
2022年7月-2023年5月,二号高炉铁水温降相比以往呈现整体下降趋势,月均温降152℃(单月最低144℃),降低11℃,降幅7%,直接经济效益293万元。