日前
随着一颗颗铁粒子
从筛分器分离落下
中金公司
炼铁厂处理废弃石灰浆攻关
取得成功
该项成果每年可节省超460万元
石灰浆里“淘”宝贝
据了解,中金公司2号高炉铸铁需要的石灰浆,具有隔离介质保护铁模的作用。冷却循环用水经过水沟、沉淀池,每天约产生大量的石灰浆,这些石灰浆如若未及时处理,无地堆放的同时也影响生产环境。
石灰浆里元素丰富,该厂的技术人员提出设想,或许能从其中提炼出可回用的“宝贝”。经检验发现,石灰浆中含10%的铁粒及其碳粉,可通过过滤石灰浆中的颗粒物(主要是铁粒)实现降本增效。
将设想“照进”现实
该厂多次召开研讨会,印证设想的可行性。大家设置了详细的方案,说干就干:
1 | 攻关小组采用钩机在沉淀池清理出沉淀物并将其现场冲洗筛分,筛分后的石灰浆流入循环水池; |
2 | 在3台铸铁机一级沉淀池再各安装1台强力磁选机,对循环水中的铁粒进行筛选分离; |
3 | 用钩机从石灰浆池装至自卸槽车运输至烧结料场拌料使用。 |
就这么一来二去,既解决了石灰浆处理难问题,又实现回收铁粒的问题,石灰乳转运给烧结工序再次使用。
平稳试运行 创效超460万元
经过一周的试运行,筛分器使用情况良好,原来的固废泥浆得到再次循环利用,现场环境也得到改善。据统计,该攻关成果每年可节约大笔采购石灰、清理、额外处理石灰膏费用,预计每年通过筛分回收480吨铁粒,直观创效超460万元。