东方润安集团第一轧钢厂深入开展QC小组活动,将其作为推进质量管理的有效抓手,引导通过群众性攻关活动,激发广大员工解决实际问题的积极性和创造性;发挥广大员工主动参与管理,助力整体管理水平提升的促进作用,活动取得显著成效。
近日,红细胞QC小组《改善导轨夹灰不良率》项目攻关完成,提升了产品质量,同时还实现了降本增效。
东方特钢导轨成品出厂由双拼改为单拼后,质量控制过程延长,提升单拼导轨毛坯质量成为了剖分工序首要任务,红细胞QC小组主动出击,向提升单拼导轨质量发起挑战。他们立足岗位,针对之前单拼导轨毛坯的质量情况进行了系统分析,发现导轨存在夹灰缺陷,经小组讨论后决定,确立《改善导轨夹灰不良率》课题,展开攻关。
小组成员对3条导轨剖分线进行了系统梳理,收集了相关数据,并根据生产流程,运用“头脑风暴法”对实际情况、数据进行了统计归类和详细分析,找出了末端因素。通过鱼骨图分析确认了导卫粘钢、割须压入、轧辊磨损是影响导轨毛坯夹灰缺陷的主要因素。
针对要因,小组成员集思广益,积极研讨,制定了解决方案。对策制定后,小组成员明确分工、通力协作,逐项实施。
双拼T型钢调整过程中,抬升导卫对中心偏差控制有着良好作用,但是滑动导卫性能有限,容易引起拉丝、粘钢等缺陷,会导致轧制过程中压入成品产生夹灰缺陷,不利于稳定生产。为提升导卫调节能力,小组将滑动导卫改成滚动导卫。
针对生产过程中,坯料割须经过加热、轧制后会有部分留在导卫、导槽表面,在后续轧制过程中压入会产生夹灰缺陷问题,小组在坯料堆放时提前对其进行处理,清理完成后进入下道工序。
由于双拼T型钢轧制工艺特殊性,精轧压力大,精轧轧辊表面质量对于成品表面质量起着决定性作用,精轧轧辊磨损快,导轨表面质量就会逐渐变差,对此,小组对轧辊表面进行处理,在轧辊表面进行强化喷涂,提升了轧辊表面质量。
小组成员严格遵循PDCA循环,紧跟对策实施进度,严抓对策实施质量。改善后,缺陷不良率降低达60%,达到了预期目标,同时还实现了降本增效。
第一轧钢厂注重将QC成果应用于管理、生产和经营实践等多个方面,小组针对各自岗位情况从工作实际需要出发选择攻关课题,及时解决实际问题,有效促进了全员质量意识和整体质量管理水平的提高。