本报讯 近日,煤化验风动送样系统在首钢长钢焦化厂质量监督站正式投用,打通煤检验工序“最后一公里”,同时将送样效率提高20倍。
作为一项常规化验工作,以往煤样送样都由人工完成,工作人员需在理化实验室和制样室往返多次送样,投入的人力物力较多,耗费的时间较长,存在一定的安全风险和廉洁风险。
为彻底解决送样问题,填平补齐采、制、送3个主要环节的智能化改造短板提高检化验水平,首钢长钢质量监督站提出煤化验风动送样系统建设项目。即在煤制样室和煤焦化验室间各建设1条长约900米的风动送样线路,通过管道从采制样点输送至理化实验室,从而达到完全代替人工送样的目的。
据了解,该系统采用西门子S7-1200系列PLC控制系统、正负压往复式输送管道主要技术,只需按下运行按钮,就能让样品以15米/秒的速度“飞”向终点。送样时间从之前的人工20分钟/次缩短至1分钟/次,可高效完成送样任务。目前,该系统运行稳定,达到了预期效果。 (秦辉)
《中国冶金报》(2022年11月29日 03版三版)