铜线厂践行“销售最大化,费用最小化”理念,及时发现并解决生产实际问题,从科技创新、工艺优化、设备技改等方面,持续开展项目攻关,实现降本、提质、增效,促进现场管理水平持续提升。
铜线厂在成本分析会上发现,镀锡机添加剂用量持续上升,导致生产成本持续升高,生产效率呈下降趋势。对此,同心同向QC小组立即展开立项攻关,确定了《镀锡添加剂成本下降》攻关课题。
小组根据实际调研情况,开展“头脑风暴”研讨会,从人、机、料、法、环、测六个方面剖析产生问题原因,并利用鱼骨图分析得出,电镀液温度不匹配、脱脂不彻底、清洗不足、酸洗异常等是导致镀锡添加剂偏高的因素。 对此,小组成员对每个影响因素进行逐条确认,最终确认了清洗不足酸洗槽液体浑浊及镀锡量过高两个主要因素,并制定了详细的解决方案。 铜线厂通过技术改造,增大压缩空气压力,加强吹拭效果,使铜线充分清洗,保证酸洗槽内液体干净;现场跟踪生产情况,广泛采集数据进行实验分析,根据具体客户要求对产品进行分类,按要求添加剂的补给量。 改善后,小组成员对镀锡添加剂的使用量进行跟踪统计分析得出,镀锡添加剂平均月使用量同比下降37%,达到了预期目标,同时提升了生产效率,实现了降本、提质、增效。