唐山港陆钢铁公司烧结二车间目前两台100㎡烧结机提质提产,通过对配料结构进行优化,用镁石粉代替生石灰粉,增加高钙灰粉用量,理论上:提高混合料制粒效果,提高料温,减少过湿层,增加混合料透气性,减少吸热现象。实际上是否能够达到提产降低燃耗的目的。从实际生产状态前后对比,成品质量,使用成本最终综合对比,得出最终结论。
白云石粉和镁石粉属于溶剂料种类,化学性质稳定,表1为本次使用溶剂平均成分。
表1
本次试验方案以港陆公司烧结厂二烧车间100㎡烧结机作为实验对象,通过对物料配比使用白云石粉、高钙灰粉时生产情况和使用镁石粉、高钙灰粉时生产情况进行对比总结,从产量、煤比、料温、料层、布料厚度、机速、机返温度进行全方位对比分析,最终得出结论。
表2(配比单)
1月9日-20日配料结构为配加白云石,表3为9日-20日近一周生产状态(稳定值):机返温度52℃。
表3
1月21日配料结构为配加镁石粉2.8%、高钙灰粉配比提高8.8%,表4为21日-31日生产状态(持续稳定生产数据):机返温度62℃。
表4
通过对配加镁石粉生产参数对比可知,配加镁石粉、高钙灰粉配比提高到8.8%时,烧结矿成分成品品位、碱度、氧化镁含量基本相同情况下,烧结过程存在以下变化:
料层由56提高至60、布料厚度双机均有不同程度提升,煤比降低0.2%,混合料温度提升6℃,机速双机均有不同程度提升,机返温度提升10℃。布料厚度、料层、机速有明显提升,说明料层透气性确实增加。
那么通过生产数据可以的得知料层提高4,日产提升约400t。煤比降低0.2%,每日约节约煤消耗约14t,理论上每加1%生石灰,料温提高2.7℃,实际提升6℃。
使用镁粉后,烧结成品矿表面未矿化的“白点”明显减少,使用白云石粉,烧结成品矿有大量“白点”,对烧结矿质量有一定影响。
通过对配比调整前后对比分析得出结论,配加镁石粉、提高白灰配比,能有效预热混合料,起到强化制粒的效果,提高了混合料的原始透气性,提高了布料厚度,增加烧结蓄热,降低煤比,从而达到提产提质的目的。通过对实物的观察,烧结矿成品内未矿化的“白点”明显减少。
不过白灰配比提高2.8%,会导致烧结生产成本升高,需结合实际配料结构配加镁石粉生产。