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电弧炉短流程冶炼石油套管钢中夹杂物的演变规律

2022-09-02 10:52:47

来源:中国冶金

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电弧炉短流程冶炼石油套管钢中夹杂物的演变规律

赵子荣1,郝晓帅1,白雪峰1,孙彦辉1,邓叙燕2

(1. 北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心, 北京 100083;2. 达力普石油专用管有限公司, 河北 沧州 061000)


摘要:为研究石油套管钢(34Mn6)中夹杂物的演变规律,对钙处理效果进行精准化控制,进行全流程取样分析,通过采用SEM-EDS分析夹杂物形貌和成分,同时结合Aspex夹杂物自动分析仪统计夹杂物的数量、成分和尺寸分布。研究结果表明,LF精炼具有较好的脱硫与脱氧能力;钙处理前,由于渣钢反应的进行,夹杂物数量明显减少,夹杂物成分中SiO2含量增加;经过钙处理后,夹杂物成分发生显著变化,由MgO-Al2O3系转变为MgO-Al2O3-CaO系和SiO2-Al2O3-CaO系,夹杂物形貌由尖角夹杂向球状夹杂过渡。在铸坯中,夹杂物数量减少,其成分已偏离液相区,向富CaO区域移动。对钙处理进行优化,通过利用热力学软件FactSage进行计算,得出钢液中钙的质量分数稳定在0.001 3%时对夹杂物的改性效果最佳,钢液中的夹杂物控制较好。

关键词:石油套管钢;LF精炼; 夹杂物; 钙处理; 热力学计算


1 引言

石油套管钢是高技术含量、高附加值、高风险的冶金产品,作为油井井身的重要组成结构,在较为恶劣的环境中使用,对钢材性能提出了较高要求。34Mn6钢是一种常用的石油套管钢,目前国内各厂生产方式不一,但主流方法普遍采用转炉或者电炉冶炼→LF精炼→连铸流程。在其冶炼过程中,脱氧剂采用Al-Si、Al-Mn、Al-Si-Ba、Al-Si-Ca-Ba等,钢液进行铝脱氧后,产生的夹杂物熔点高,在炼钢温度下为固态,变形率低,在轧制过程中会产生条状表面缺陷,常常需要进行钙处理,生成的夹杂物主要以12CaO·7Al2O3为主,使夹杂物液态化。受脱氧剂、钙处理和操作控制等因素的影响,冶炼过程中夹杂物的转变会对钢产品中夹杂物的成分、大小、数量和分布产生较大的影响,从而影响终端产品的质量。本文对石油套管钢(34Mn6)的生产过程进行研究,重点研究其在精炼过程中夹杂物生成机理及演变规律,同时利用热力学软件FactSage进行了精准钙处理计算,为提高石油套管钢产品品质提供一定的参考。


2 精选图表

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3 结论

(1)LF精炼具有较好的脱硫与脱氧能力,LF进站时钢水中w(S)为0.021 1%,精炼结束吊包前,降低至0.006 0%,脱硫率接近72%;在精炼过程中,钢中的w(T.O)从刚进站时的0.005 0%降低至吊包前的0.001 4%,脱氧效果较好。在中间包浇注时,发生了明显的二次氧化,使w(T.O)有所升高。

(2)钢中的夹杂物尺寸主要为6 μm以下,所占比例接近80%;夹杂物数量密度(ND)的变化为:进站时夹杂物的数量密度为33.6个/mm2;随着精炼过程的进行,在吊包前夹杂物数量密度降低至1.82个/mm2;在中包浇注一半时,夹杂物数量密度迅速升高到13.0个/mm2;此后铸坯边部的数量密度降低至1.3个/mm2,铸坯芯部的降低至3.6个/mm2

(3)LF进站过程中,夹杂物成分主要为MnO;在钙处理前,随着LF脱氧精炼的进行,夹杂物数量显著减少,夹杂物成分中的SiO2含量增加;钙处理之后,夹杂物成分发生显著变化,主要为CaO、Al2O3、SiO2,夹杂物的形貌由不规则形貌向球形形貌过渡。在铸坯中,夹杂物数量减少,其成分已偏离液相区,向富CaO区域移动,夹杂物成分发生转变,主要为Al2O3-CaS系和Al2O3-CaO-MgO-CaS系夹杂物。

(4)建议进行精准钙处理,将钢液中的w(Ca)稳定在0.001 3%,此时对于夹杂物的改性效果最佳,钢液中的夹杂物控制较好。