提高履带链轨节用钢35MnB洁净度的研究
张小华 徐克顺 陈伟 邹城辉
(常州市东方特钢有限公司 江苏 常州 213151)
摘 要:常州市东方特钢有限公司采用100吨转炉LD+100吨精炼LF+真空处理VD+连铸CCM+连轧+精整生产线生产35MnB履带链轨节用钢,深受洁净度不稳定的困扰,通过对降低初炼炉终点的钢水[O]含量,优化钢包精炼渣的化学成分,规范关键控制点的操作,试验13炉,其总[O]含量,非金属夹杂物级别和塔形检验很稳定,满足客户需求。
关键词:35MnB;洁净度;研究
前言
履带链轨节主要用于挖掘机、推土机等工程机械和坦克等军工机械所用履带中用以连接的部分。在工作过程中不仅承受整台机器的重量以及驱动轮对它的驱动力,转向过程中还要承受侧向力,在凹凸不平的道路行驶时还会使链轨节承受冲击载荷。因此,履带链轨节用钢具有较高的纯净度。
常州市东方特钢有限公司采用100吨转炉LD+100吨精炼LF+真空处理VD+连铸CCM+连轧+精整生产线生产该产品。自从2018年成功开发此产品以来存在夹杂物偶有超标、塔形检验结果较差,深受洁净度不稳定的困扰;为此,技术中心组织人员对各个工序进行研究;最终,钢中夹杂物稳定可控,各项检验完全满足客户要求。
1 技术要求
1.1 化学成分控制
1.2 非金属夹杂物
1.3 塔形检验
2 生产过程研究
2.1 LD转炉工序
通过heraeus定氧仪测量钢水终点[O]含量,跟踪研究了35MnB转炉出钢[O]的数据,发现在[C][O]积达到0.0028~0.0030,数值明显偏高,在 [C]含量相同的情况下,[O]含量偏高,使得脱氧产物增多。为此,采用顶底复吹、保碳(终点C≥0.08%)和低温(1600℃~1620℃)出钢、改进挡渣方式等,降低转炉终点[C][O]积,达到降低初炼钢水[O]含量的目的。
2.2 LF精炼工序
为了追求钢中的低[O]含量,采用高碱度渣精炼,,同时精炼终渣CaO/Al2O3的比值达到3~5。
由于钢中碱度高,CaO/Al2O3的比值高,炉渣中的CaO活性高,导致钢中即使[O]含量很低的情况下,仍然存在少量大颗粒钙铝酸盐类夹杂物;而大颗粒夹杂物会导致发纹超标,严重时贯穿塔形的两个台阶。
经过研究,为了降低大颗粒夹杂的出现几率,采用合适的碱度(3~5),CaO/Al2O3的值范围1.6~2.0,同时保证精炼白渣时间≥20min。
2.3 VD真空处理
为了进一步提高钢水洁净度,降低钢中有害气体的含量,在真空度≤67Pa的情况下,保持时间≥12min。真空处理结束后喂入Ca线进行变性处理,保证[Ca]/[Al]范围0.05~0.10。喂线后软吹时间≥15min。
2.4 CCM连铸工序
为了防止二次氧化,大包长水口采用氩封结构,中包使用整体内装水口;为了降低钢水对耐材的侵蚀,采用低过热度浇注。
3 产品实物质量
3.1 钢材的总氧含量
由表6看出,钢中的T[O]含量基本≤0.0012%,满足客户对[O]含量的要求。
3.2 钢中非金属夹杂物
3.3 塔形检验
经过对初炼钢水氧含量控制、精炼渣的改进,各个关键点的严格控制,每炉随机取的2个非金属夹杂物试样,级别为0~1.0级;塔形检验,没有发现连接两个台阶的发纹;非金属夹杂物级别和发纹长度全部满足客户需求。
4 结论
1)以前片面追求钢的低[O]含量,采用高碱度渣,没有关注操作细节,精炼白渣保持时间短等原因,导致非金属夹杂物和塔形检验存在一次检验不合格的情况,困扰了很久。
2)经过对生产过程研究,采取了以下改进措施:对转炉终点定氧,控制[C][O]积的范围,有效降低了初炼钢水的氧含量;对精炼炉的炉渣结构进行了优化,降低CaO的活性度;规范了VD真空处理操作;控制钢中[Ca]/[Al];连铸采用全程保护浇注,使用整体内装水口和低过热度浇注。
3)通过优化改进,钢中的氧含量、非金属夹杂物级别和发纹长度很稳定,满足客户要求;为生产其它高洁净钢提供了方向。